案例分析:這種掃膛電機還是第一次見?

Ms.參認為,要從正常的電機中學習,真的是太難了,如果從故障電機的分析過程中去學習,還真是一條捷徑,會涉及到任何一個可能的環節。今天我們分享一個掃膛故障案例,從這個案例可以發現電機加工工藝及操作過程一些不適宜性。

本案例涉及的是一臺高壓電機,該電機在疊頻試驗40分鐘後發出一種類似摩擦的聲音,反應敏捷的試驗人員馬上停機,拆解檢查發現定子與轉子均出現全周的擦痕,定子或轉子原因的傾向性不明顯,檢查了所有的尺寸未發現異常。



進一步檢查,在幅板軸的空腔內發現了一根長約30mm長的金屬屑,故障的原因也基本有了眉目,循著這個思路,在定子掃膛的位置找到了已磨碎的金屬屑,清理完成後二次裝配,電機試驗過程員再次出現異響,與上次聲音相比,這次明顯有了一種放電聲音,該電機只能進行二次拆解。



拆解檢查發現,另一個位置發生了實擦,轉子全周有明顯的痕跡,緣於第一次拆解檢查的判斷,在定子擦痕對應的位置發現了同樣的金屬鋼屑,徹底清理並進行二次浸漆後電機試驗未再發現異常。



從故障原因核查發生問題的根因,這個規格電機定轉子鐵芯帶徑向通風道,轉子帶內風扇,按照現行操作流程,固定內風扇的端孔在轉子鐵芯套到軸後進行。



經瞭解是為了打孔時方便定位選擇了該辦法,打孔過程中衍生出的鋼屑很容易進入轉子上的徑向和軸向通道,而且後期清理比較困難,因為鋼屑呈長短不一的螺旋狀,很容易掛到某一個位置,電機運行時隨機被甩出來,或是掃膛,或是對地,最終對電機會造成致命性的打擊。

從這個案例我們可以發現,打內風扇固定孔的環節存在明顯的質量隱患,如果是在套轉子以前加工,也就不會存在這類質量隱患;如果按套軸後打製,採取必要的防護措施,也不會發生該類問題。

事實證明,加工工藝不只是加工本身的問題,還必須兼顧由此可能影響的質量問題。

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