600MW鍋爐經濟煤種摻燒模型的優化

1概述

通過分析和探討,影響鍋爐摻燒能力的主要因素有:接帶負荷能力、給水自動控制、RB工況事故處理和環保的影響,基於以上問題,我們進行一系列的改造和優化,為提高經濟煤種摻燒率奠定基礎,經濟煤種實現100%摻燒成為了可能。

2經濟煤種摻燒情況介紹

2.1設備概況

鍋爐型號:SG1913/25.40-M951,是超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、採用四角切圓燃燒方式、平衡通風、固態排渣、全鋼架懸吊結構∏型、露天佈置。設計煤種:神府煤,校核煤種:晉北煤。制粉系統採用HP1003型中速磨冷一次風機正壓直吹式,每臺爐配六臺磨煤機,與六層24個燃燒器相匹配,五臺磨可帶鍋爐BMCR負荷。每臺爐還配有三層共12支油槍,作為等離子點火的備用或其它緊急情況下的投用,鍋爐每支油槍設計為0.8噸/小時,主要用於鍋爐穩燃。

2.2經濟煤種摻燒情況介紹

2.2.1經濟煤種範疇

入廠煤中符合下述一項條件的即為經濟煤:

——低熱值煤,收到基低位發熱量(Qnet,ar)≤4000kcal/kg;

——高硫煤,收到基全硫(St,ar)≥1.0%

2.2.2鍋爐燃用煤種情況

公司鍋爐的設計設計煤種:神府煤,校核煤種:晉北煤,近年以來燃用的主力煤種有神混、伊泰、平煤、石炭和印尼煤。公司燃用的低熱值煤主要從印尼進口,通常稱作印尼煤,高硫煤主要是平煤。

公司燃用煤種情況一覽表

600MW鍋爐經濟煤種摻燒模型的優化

從上表數據來看,經濟煤種(印尼煤和高硫煤)與常規燃用煤種相比有以下特點:

印尼煤的特點:

A、具有發熱量偏低(發熱量在3500 kcal/kg左右);

B、灰分和硫份明顯偏低。

高硫煤的特點:

一般都是高灰煤,硫份明顯偏高(一般在1.0~1.7),遠遠超出鍋爐正常燃煤標準。

2.3經濟煤種摻燒情況

2017年公司實現摻燒印尼煤37萬噸,高硫煤68.9萬噸,摻燒率為34.5%;2018年公司實現摻燒印尼煤62.1萬噸,高硫煤73.2萬噸,摻燒率為44.1%。

3 影響鍋爐摻燒的因素:

3.1鍋爐接帶負荷能力

印尼煤發熱量偏低,加入過多的印尼煤,導致進入鍋爐的燃料發熱量降低,磨煤機和給煤機出力達到最大後,無法滿足鍋爐接帶負荷的要求。

3.2給水自動控制的影響

三期鍋爐的設計煤種熱值為:5300Cal/Kg,對應給水控制器“O”值為1,正常情況下給水控制器“O”調節範圍在0.8~1.2,如果摻燒3臺及以上的印尼煤,由於燃煤加權熱值降低,給水控制器“O”值降低至0.8以下進入自動控制死區,機組的給水控制器及CCS無法正常工作。

3.3 RB工況事故處理

發生重要輔機跳閘後,機組RB動作,保留三臺磨煤機運行,煤的熱值過低,造成事故處理失敗,可能導致機組跳閘或更嚴重事故。 鍋爐每支油槍設計為0.8噸/小時,主要用於穩燃,RB動作後雖投了油槍,增加燃料量非常有限,存在一定的安全風險。

3.4環保的影響

鎮江市經信委發文《關於做好重點燃煤企業燃煤品質控制的通知》要求:全市重點燃煤企業必須嚴控燃煤品質,含硫率低於0.7%,灰分低於15%;江蘇省環保廳要求:脫硫入口二氧化硫濃度<=1800ppm,各項環保排放指標必須達到超低排放標準。

4經濟煤種摻燒模型的優化

4.1摻燒要素

燃煤發熱量、揮發份、硫分、水分、灰分,灰熔點、流動性、可磨性是配煤的約束條件。摻配煤核心三要素是揮發份、發熱量和硫分。揮發分影響鍋爐燃燒穩定性,是摻燒首先考慮第一要素,發熱量影響鍋爐帶負荷能力,硫分影響環保指標。滿足三要素的前提下,考慮入爐煤灰份、灰熔點,以減少對受熱面的磨損和爐內結焦現象。根據機組鍋爐和脫硫設備配置及國家環保排放要求,一般控制入爐加權煤質如下:低位發熱量熱值4800—5200Kcal/Kg,收到基硫份0.4—0.7%,收到基灰份15—20%。

  1. 、配比約束條件:

X 1 + X 2 + …… + X n = 1

說明: X 1 , X 2 , ……, X n :各種煤所佔入爐煤總量的比例。

Q net,ar :各種煤的收到基低位發熱量。

V daf :代表乾燥無灰基揮發分。

S t,ar :代表收到基全硫

  1. 、揮發份約束條件:

X 1 V daf1 + X 2 V daf2 + …… + X n V dafn ≥ V daf,min

  1. 、發熱量約束條件:

X 1 Q net,ar1 + X 2 Q net,ar2 + …… + X n Q net,arn ≥ Q net,ar,min

滿足RB和機組接帶負荷的需要,加倉時充分考慮RB動作後保留磨煤機的發熱量情況,以滿足事故處理需要。

  1. 、硫分約束條件:

X 1 S t,ar1 + X 2 S t,ar2 + …… + X n S t,arn ≤ S t,ar,max

4.2給水控制器邏輯修改

熱工人員通過修改邏輯,將TPID.OUT及其上、下游功能塊的上下限均放開至0.6~1.2,中間點溫度修正TPID輸出量程修改為0.6~1.2(原始0.8~1.2),保證控制系統有充足的調節裕量。

4.3油槍的改造

在事故情況RB動作時,所剩餘的三臺磨煤機可能會有一臺低熱值印尼煤的情況,對於鍋爐穩定工況不利,結合現有情況,對鍋爐油槍進行了改造。綜合考慮啟、停階段用鍋爐燃油用量,保持AB、CD層油槍不變,更換了EF層四角油槍霧化片(見附圖),將EF層油槍流量由0.8t/h提高至2.5t/h,增加6.8噸燃油,相當於增加約14噸燃煤,確保事故處理的成功。

600MW鍋爐經濟煤種摻燒模型的優化

4.4環保的控制

我們利用印尼煤硫份低的特點摻燒高硫煤,控制入爐煤加權硫分不超限(小於0.7%),滿足政府環保要求。制定摻燒方案,合理摻燒印尼煤和高硫煤,控制入爐煤加權硫份不超限。

4.5摻燒模型的優化

1年以前經濟煤種摻燒以模型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ為主,一般為印尼煤*2+高硫*2+其它優質煤*2,或者印尼煤*2+高硫*1+其它優質煤*3,印尼煤摻燒始終無法突破兩臺。我們提出了大膽的想法,將印尼煤臺數提高至3-4臺。

600MW鍋爐經濟煤種摻燒模型的優化

4.5.1採用印尼煤*3+高硫*2+其它優質煤*1模型基本上可以滿足任何工況,需要停運磨煤機時優先停運優質煤;

4.5.2預計近期機組負荷不高可以採用印尼煤*4+高硫*2模型加倉,實現經濟煤種100%摻燒;每日夜班負荷較低,可以在中班加倉時按此模型加倉,夜班加倉時更改,盡力提高經濟煤種摻燒量。

4.5.3如果高硫煤硫份在1.0%左右,印尼煤硫份在0.2%左右,可以採用印尼煤*3+高硫*3模型加倉,實現經濟煤種100%摻燒。

4.6入爐煤加權參數控制表

600MW鍋爐經濟煤種摻燒模型的優化

通過對入爐煤種的控制,實現入爐煤加權參數全部在控制範圍內,滿足機組接帶負荷和環保排放的要求,最大程度上提高經濟煤種的摻燒率。

4.7 今年以來的摻燒情況

600MW鍋爐經濟煤種摻燒模型的優化

2019年1~6月份公司實現摻燒印尼煤55.1萬噸,高硫煤35.5萬噸,實現經濟煤種摻燒率63.4% 。尤其是進口印尼煤摻燒率的大幅提高,有效降低了公司的燃料採購成本。

5結論

隨著能源問題的日益嚴重,用好煤炭資源、發揮煤炭作用,對保障國家能源安全、實現可持續發展至關重要。今後較長一段時期火電仍是我國的主力電源,降低發電成本是火電的生存根本。優化鍋爐經濟煤種摻燒模型,徹底解決了鍋爐摻燒能力的瓶頸,大幅提高了鍋爐經濟煤種摻燒率,尤其是突破印尼煤的摻燒極限,可以充分利用進口印尼煤價差大的優勢,大幅降低煤炭採購成本,增加公司利潤,增加公司在業內的競爭力。

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