東營:萬達天弘煉化復產一次開車成功 產量、質量大幅提升

3月20日9:16,隨著常減壓裝置一次開車成功,標誌著天弘公司2020年春季大檢修勝利告捷,各煉化裝置經過短暫休整後再次開足馬力,吹響了萬達石化跨越發展的前進號角!

東營:萬達天弘煉化復產一次開車成功 產量、質量大幅提升

  魯網3月20日訊 春分時節,萬物開始迸發出新的希望和活力。

  3月20日9:16,隨著常減壓裝置一次開車成功,標誌著天弘公司2020年春季大檢修勝利告捷,各煉化裝置經過短暫休整後再次開足馬力,吹響了萬達石化跨越發展的前進號角!

東營:萬達天弘煉化復產一次開車成功 產量、質量大幅提升

  據瞭解,此次檢修涉及天弘公司12套主要生產裝置,除常規保養、清洗工作外,累計更換各類閥門487個,維修動設備144臺,維修靜設備34臺,新增設備10餘套,完成催化劑過篩、再生與補充,並對多套裝置進行了技改升級,產品質量、加工量將大幅提升。同時,各裝置的壓力管道、壓力容器、大型設備全部通過專業機構檢測,取得了驗收報告。

東營:萬達天弘煉化復產一次開車成功 產量、質量大幅提升

  集團公司領導到現場查看裝置開車情況

  此次大檢修期間,針對疫情重、時間緊、任務多、人員少、點多面廣等困難,集團上下高度重視,集團公司領導多次蒞臨現場指導檢修工作;石化集團各級領導率先垂範,晝夜緊盯現場;一線員工和外委單位加班加點、爭分奪秒;大家相互協作、密切配合,克服疫情對檢修工作造成的不利影響,實現了“停得穩、修得好、一次開車成功”的總體目標。

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  通過此次檢修,加氫裂化裝置大大減少了汙油的產生,產品質量及收益顯著提高,一直制約加氫裂化裝置加工負荷低、能耗高的難題也得到徹底解決,加工量提高了29噸/小時,中壓蒸汽節省10噸/小時;硫酸聯合改變煙氣管道材質,有效解決了WSA煙氣脫硫對工藝管道腐蝕的影響,有助於維持裝置長週期穩定運行。同時,對水、氣、風等流量計重新校驗,為智能製造大數據分析提供更精確的數據支撐。檢修後,各生產裝置達到最佳的運行狀態,消除了裝置安全環保隱患及生產瓶頸問題,生產週期大幅提高。

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  此次大檢修工作,是石化集團完成全年各項任務目標的關鍵。下一步,石化集團將在集團公司董事局的領導下,持續深化“港口物流石化橡膠一體化”發展戰略,不斷完善全系列高端石化產業鏈條,全面加快新舊動能轉換和企業轉型升級,為推動集團公司高質量健康發展做出新的更大的貢獻。

東營:萬達天弘煉化復產一次開車成功 產量、質量大幅提升

  萬達集團下屬天弘化學公司擁有2000萬噸/年綜合加工能力和單套500萬噸/年原油一次加工能力,是省委省政府重點支持發展的五家煉化企業之一,不參與山東省地煉產能整合;公司具有440萬噸/年進口原油使用配額及相關原油進口、成品油出口等多項資質,引進法國阿克森斯汽油加氫技術和丹麥託普索柴油加氫技術,生產的汽柴油全部達到國Ⅵ標準,煉化裝置和技術均位於同行業前列;公司配套建有4個萬噸級液體化工碼頭、100萬m3保稅物流園區和120萬m3原油倉儲庫區,智能製造項目被列入東營市石化產業集群新舊動能轉換示範項目,並被國家工信部認定為“國家制造業與互聯網融合發展試點示範項目”;MES系統成為東營及周邊地區民營煉廠首套成功運行的生產管理系統,具有得天獨厚的區位、技術、人力資源和產業鏈優勢,使萬達石化極具產業鏈特色的發展競爭力。

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