我奮鬥 我幸福】以「工匠精神」追求創新

在金川集團公司鎳冶煉廠鎳電解三車間兩個1萬多平方米的廠房裡,運轉著大大小小400多臺生產設備。維修班班長鐵根全像愛護自己的孩子一樣愛護它們。

1997年,鐵根全從金川集團公司技校畢業,成為鎳冶煉廠鎳電解車間的一名維修工。參加工作20多年來,他以敬業、精益、專注、創新的“工匠精神”,投身於既髒又累的日常檢修工作中,在平凡的崗位上做出了不平凡的業績。

在廠裡,無論是正常工作日還是節假日,同事們都能看到鐵根全在生產現場忙碌的身影。

一次,車間的關鍵設備加壓泵出現了故障,導致傳動箱抱死,嚴重影響了車間生產。

當時,金川集團公司鎳電解車間是國內首家電解鎳生產單位,無論是設備的檢修還是選型,在國內都沒有任何可以借鑑的經驗,只能靠自己摸索。

故障發生後,檢修班立即對加壓泵進行維修,從當天下午5時開始,一直檢修到了第二天上午10時,卻依然沒有發現故障源所在,工友們只好無奈地拖著疲憊的身體回家休息。但鐵根全不甘心,他一個人悄悄返回檢修現場,重新梳理故障原因。渦輪、渦杆、“N”軸總成……隨著一遍又一遍的仔細檢查,終於發現了故障源——一個十字連桿接銷掉落了。在做了簡單的維修後,設備恢復了運轉。

這件事引發了鐵根全的深思:“這麼小的一個故障,全班人找了十幾個小時都沒發現。仔細一想,還是因為我們學藝不精,對設備的瞭解不夠透徹。”

“要做好檢修工作,必須對設備的性能、結構瞭如指掌,這樣才能在檢修故障設備時做出準確的判斷。”鐵根全說。

此後,鐵根全帶領班組人員開始對車間各項設備的結構進行剖析與研究,提升班組檢修設備的效率與質量。

為了熟練掌握每臺設備的性能、結構,他不僅上班時間圍著設備轉,業餘時間也手不離書。

天道酬勤。通過自主進修,鐵根全先後獲得了大專學歷、國家職業資格等級“鉗工”高級資格證書、國家職業資格等級“加壓浸出工”高級資格證書、“溼法冶煉工”技師資格證書等。

3萬噸加壓浸出、萃取電積鎳項目是金川集團公司節能降耗重點建設項目,也是公司為提升鎳鈷提取冶金技術、增強國際競爭力而實施的鎳精煉工藝項目。項目試生產伊始,現場設備設施故障頗多,嚴重製約著生產線的全流程打通。

“這是因為在間歇供料的過程中,管道里會產生壓力和脈動現象,導致整個管道的震動特別大,管道的焊接處、閥欄口被震裂,生產線時常停車。”反覆研究,鐵根全終於找到了故障產生的原因,但如何徹底治癒這一“病症”,使它“永不復發”,是對鐵根全和工友們的一次極大挑戰。

“是黨員就該衝在最前面。”在隨後的1個多月時間裡,鐵根全加班加點,和工程技術人員認真檢測設備,查閱大量資料,反覆琢磨試驗,自主研發出了一種“管道緩衝接頭”(空氣室的緩衝裝置),使用以後,故障迎刃而解。

之後,鐵根全又對整條生產線存在的其他問題進行了“治理和修復”,解決了電積鎳生產中的關鍵技術難題和設備缺陷,使電積鎳產量、質量逐步得到提升。電積鎳品級率由2009年的36.31%提高到目前的92%以上,直收率由70%提升至90%以上,年創經濟效益達1000餘萬元。

“每當用心做完一件事,修理好了別人修理不了的設備時,心裡總有一種成就感,很開心。”鐵根全說。

20年來,正是這種成就感、責任感和使命感,一直鼓舞、激勵著鐵根全點燃創新激情,揮發創新潛能。

他參與完成的《提升電積鎳品級率》QC小組活動成果,連續3年榮獲中國有色行業、中國優秀QC小組成果一等獎。

他發明的“潤滑油取用裝置”“自制往復泵管道緩衝裝置”“PVC管道粘接裝置”“聯軸器拆除安裝裝置”“離心萃取器機封拆除裝置”等40餘項技術創新成果被廣泛應用於日常檢修工作,年節約備件和檢修費用340餘萬元,既創造了可觀的經濟效益,也提高了設備檢修質量和效率,確保了全廠生產平穩運行。

他曾獲得“甘肅省技術標兵”“金昌市創新模範”“金昌市五一勞動獎章”“金昌十佳工匠”“金川集團公司技術創新能手”“鎳冶煉廠優秀創新能手”“鎳冶煉廠金牌黨員”諸多榮譽,他帶領的班組分別被授予“甘肅省創新型班組”“標杆班組”“模範班組”等榮譽稱號。

面對成績和榮譽,鐵根全既自豪又深感壓力。“需要改進的地方還很多,我會繼續努力!”他說。


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