魏橋這次動真格了!下了七味猛藥,爆改出智能紡紗工廠!「視頻」

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魏橋紡織鄒魏三園根據公司“專注創新驅動,對照世界一流標準,努力創建具有全球競爭力的世界一流企業”的工作要求,充分發揮主觀能動性和團隊力量,積極協調各工序設備技術攻關人才,在一紡和二紡現有先進設備的基礎上,以提升設備自動化、智能化水平為目的,進行了一系列創新技改,取得了很多優秀成果。

尤其是二紡前紡自行研發設計的精梳機棉條重量實時監測系統,以及自動包裝線優化升級等幾項技改填補了廠家技術空白,也得到了廠家的高度認可。此外,筒紗吊籠自動清潔裝置改造目前正在申請國家發明專利。

前紡車間半成品的質量對針織品種棉紗的質量影響較大,所以多數紡紗廠把控制半成品質量作為質量控制的突破口。而前紡的工作重點在防止細節的產生,從根本上講就是減少意外牽伸,保持各工序的重量穩定,杜絕一切自停失靈。

下面,首先就該單位在控制半成品質量方面,對前紡車間JWF1272型精梳機進行的一系列效果較好的技術改造作簡單介紹。

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首先是棉條重量實時監測改造

在該項改造中,技術攻關人員對JWF1272型精梳機控制系統進行了全面升級,把原來易損易壞且運行較慢的單片機控制系統改為三菱FX3UPLC控制系統。他們根據精梳運動配合及方便值車工操作的模式自行編制程序,並運用模擬傳感器模數控制單元,對精梳條重量變化情況進行檢測。實際運行中,棉條在通過圈條緊壓壓輥時,壓輥的位置變化通過傳感器傳遞給模擬量模塊,經過自編的PLC程序,最終將實時的重量變化顯示在觸摸屏上,從而達到實時監測棉條粗細重量變化的目的。設定好重量限值後,當重量變化達到設置值時,報警停車,杜絕了因牽伸區、分離區缺條、漏條不停車問題;通過察看觸摸屏重量曲線變化,則能清楚瞭解幾天內重量是上升還是下降,從而判斷落棉的變化和機臺差異。同時,該項改造提高了牽伸圈條自停、牽伸漏條自停的靈敏度,避免了皮輥羅拉纏繞造成的火情隱患。

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其次是JWF1272型精梳機牽伸傳動改造

JWF1272型精梳機牽伸傳動使用單獨伺服電機傳動,當編碼器接收到車身轉動信號時,再經過原單片機控制器的運算,傳到伺服變頻器控制伺服電機動作。這一過程有時會出現通訊時間延遲,或編碼器故障造成伺服電機傳輸扭矩不良,引發電機震動和質量波動。針對這一問題,設備技改人員自行設計加工零件,改造車尾主傳動軸,更換為可變換傳動齒輪,去除伺服電機和伺服變頻器,用同步帶將車身傳動軸動力傳動到車尾代替原有的電機單獨傳動,消除了傳動延時和電機震動,試驗對比單臺重量內不勻率從1.12%降低到0.48%,條幹測定值從3.5%降到2.8%左右。

第三是精梳檯面單眼自停改造

JWF1272型精梳機運行過程中只要有一點點飛花堵在吊掛件的縫隙,就會出現檯面棉網輸出自停,且故障不顯示在哪個眼,需要8個眼逐一排查,排除故障用時較長,影響生產效率。為了減少設備無故自停,車間往往採取擴大單一吊掛件縫隙的做法,這就影響了正常的自停合格率,且在有羅拉壓輥纏棉細條時不停車,會產生質量和火情隱患。攻關團隊經過長時間反覆試驗,最終決定在每個單眼輸出臺板上加裝了單眼磁敏光電,讓每個眼的自停單獨控制。當有故障時,發生故障的單眼光電指示燈亮,方便值車工及時處理,同時因單眼光電較靈敏,解決了原設備自停檢測不準確、故障檢修困難、生產效率低等問題。按當前品種CPCM40S的車速300鉗次/分計算,改造前,值車工實際產量為40000米,生產效率是82%,改造後,值車工實際產量達到47000米,生產效率達到97%,比先前提高了15%左右。

第四是智能化紡紗設備自動包裝線的升級改造

自動包裝線是紡織界的一個全新領域,鄒魏三園技改團隊在2016-2017年度完成了AGV電車運輸、分揀區優化、貼標機自動化等項目後,去年至今又相繼完成了落紗平臺夾紗器自動調節裝置改造、筒紗吊籠自動清潔裝置改造,兩項技改均得到了廠家技術人員認可。目前正在自行研製的紙管自動卡號機,已基本完成機械部分,投入使用後可以完全解決值車工手動卡號的難題。

第五是自動包裝線落紗平臺夾紗器自動調節裝置改造

自動包裝線落紗平臺夾紗器對筒紗直徑要求嚴格,偏差不能超過±20mm,實際生產中,在生產不同單重筒紗時,夾紗器無法根據各品種筒紗的直徑自動調節夾紗器的尺寸。如同時生產1.89kg、2.0kg、2.2kg時,需要人工隨時調整夾紗臂及光電位置,既加大了包裝工作的勞動強度,又影響落紗平臺的產能。針對這一情況,技術人員對夾紗器的夾紗臂進行了改造,通過添加滑動軸承和彈簧,使夾紗臂有足夠活動空間,以適應不同類型筒紗的變化。改造後,筒紗直徑的差異不再對夾紗器動作產生影響,提高設備效率的同時,也降低了工人勞動強度。該項技改已被生產廠家所採用,併為我們的設備免費進行了升級改造。

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第六是筒紗吊籠自動清潔裝置改造

筒紗吊籠在筒紗運輸過程中,吊籠表面積花、灰塵嚴重,影響設備外觀,尤其對筒紗表面質量造成嚴重影響,使壞筒率升高。為解決該問題,技改團隊積極組織攻關,實施了一系列改造措施,最終取得成功。改造後,在吊籠經過落紗平臺返回過程中,筒紗吊籠自動清潔裝置會自動避讓有筒紗的吊籠,清潔無筒紗的吊籠,完全代替了原先的手動吊籠清潔。該項技改彌補了吊籠清潔方面的技術空白,更加完善了筒紗吊籠運輸,提高了筒紗表面質量,可有效提高人均勞效。該項技改現得到了廠家技術人員的高度讚賞,我公司已對此項技改申請國家發明專利。

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第七是技改人員本身的工作思路的改造

智能化紡紗設備投運以來,技改團隊定期向一線職工徵求意見,並認真分析,從中尋找技改創新思路,力求使技改創新更貼近工作實際。特呂茨勒清梳聯生產線的成功改造即是一個最好的例子,通過這項技改,生產品種的調節方式由一種增加到三種,在滿足生產供應的同時,兩條生產線可為公司節約改造費用9.6萬元左右。

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郎鹹平:

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