​河南能源:“五朵金花”齊綻放

10月28日,滿載著河南能源化工集團聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)產品的列車從鄭州圃田車站緩緩開出,運往哈薩克斯坦。這是該公司PET首次以自主出口的方式進行規模化出口,創造了國內PET現貨出口量新紀錄,單筆創匯近1700萬美元。

“這是河南能源5套煤制乙二醇裝置‘五朵金花’齊綻放的結果。”河南能源黨委書記、董事長劉銀志表示。

10年磨一劍

奪得話語權

2018年11月12日,河南能源旗下河南龍宇煤化工有限公司新建年產20萬噸乙二醇項目施工現場,重177噸的合成反應器一次成功吊裝就位。目前正在按原定計劃,進入最後機械竣工階段。

“該項目去年3月19日正式開工。這一天,距離我們涉足煤制乙二醇產業已過去了6年。至此,乙二醇產量已佔全國煤制乙二醇總產量的1/3,乙二醇產業實現了由失望到圓夢、由跟跑到領跑、由學生到老師的華麗轉身,成為我們二次創業中新的經濟增長點。” 劉銀志表示。

據劉銀志介紹,煤制乙二醇,即以煤代替石油乙烯生產乙二醇。世界首套年產20萬噸級煤制乙二醇工業示範裝置落地是在2009年,由我國首創。就在這一年,河南能源開始將目光投向煤制乙二醇。

“我們先期謀劃、佈局了5套年產20萬噸煤制乙二醇項目,並於2009年4月開工建設首套項目。隨著技術運行水平提升,後期又佈局了2套。”劉銀志說,經過10年的技術攻關,河南能源煤制乙二醇系統已取得多項成果,先後順利產出優級品,一舉成為目前建成投產的全球最大煤制乙二醇基地,並在生產負荷、產品質量方面保持全國領先地位。

技術破瓶頸

多指標領先

“乙二醇項目建設初期有很多困難。” 劉銀志說,當時合作方在技術上有所保留,而且年產20萬噸煤制乙二醇裝置當時在世界上是第一套,沒有現成的經驗可借鑑。為此,他們下定決心,一定要儘快在煤制乙二醇產業擁有完全自主的技術並儘快落地。經過多次試驗,2012年3月28日,河南能源第一個乙二醇項目在新鄉落地,實現了原始試車一次投料成功併產出合格乙二醇產品。與此同時,安陽、濮陽、洛陽、永城4個乙二醇項目也相繼建成。但是,裝置持續運行不到2個月,技術存在的問題便凸顯出來:裝置負荷不能提升,產品質量達不到優級品指標。

“經過停車二次改造,乙二醇裝置逐步實現了在較低負荷下的穩定運行,但低負荷意味著高成本。”劉銀志說,河南能源在2013年完成了3項技改後,終於解決了乙二醇裝置處於較高負荷運轉時存在的問題,裝置負荷率達到75%以上,產品質量達到了優級,煤制乙二醇順利打入市場。

2014年是突破技術瓶頸關鍵的一年。這一年,河南能源對乙二醇裝置進行全方位的技術改造,完成重大科技項目16項,奠定了乙二醇項目達標達產的基礎。2015年初,河南能源對5套乙二醇裝置統一實施以“生產負荷提升、產品質量提升”為目標的技術改造,大力推廣成功經驗。2016年,河南能源乙二醇裝置安全運行和產品質量都取得了突破,多項經濟技術指標保持國內先進水平。

後來者居上

“金花”齊綻放

“‘五朵金花’齊綻放,終於實現了我們多年的夙願。”劉銀志介紹說,該集團洛陽永龍能化有限公司乙二醇裝置是5套乙二醇裝置中最後投產的,但後來者居上。投產以後,該公司實現了一次試車成功,負荷率迅速提升,裝置操控穩定自如。

“這一方面來自於前4套乙二醇裝置開車積累的經驗,另一方面來自於我們技術上不斷取得的突破。”劉銀志說,多年來,河南能源僅在煤制乙二醇方面就進行技術改造276項,逐漸在行業內處於領先水平:裝置運行週期長、催化劑產能高壽命長、裝置產出的產品全部是聚酯級優級品、裝置綜合能耗最低。

幾年來,河南能源不斷總結經驗,進行技術攻關和技術優化,逐步完善了具有自己特色的乙二醇工藝技術,優勢凸顯。河南能源不僅在裝置運行上更安全、運行週期更長、生產單耗更低,還解決了行業內煤制乙二醇催化劑壽命短、重要設備超溫不可控等難題。

“正是技術的不斷突破、管理的持續創新、隊伍的團結務實,才使得河南能源的乙二醇產業發展有了根本性的轉折和突破性進展。”劉銀志說。


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