羊腸小道上,跑出高速感

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殷林峰 郭杜凱

羊腸小道上,跑出高速感

長慶油田緻密氣“拉鍊式”工廠化壓裂現場鳥瞰。

如果把中東的高產油氣藏,比作十車道的高速公路,滲透率1毫達西以上的超低滲油氣藏,就是崎嶇難行的鄉村小道,而滲透率小於0.1毫達西的非常規緻密氣藏,就是荊棘叢生的羊腸小道。

在滿盆氣、半盆油的鄂爾多斯盆地,長慶油田經過20多年的奮鬥,先後建成了靖邊、榆林、蘇里格等5大氣田,年產氣量已突破400億立方米,佔全國天然氣總產量的1/3,成為我國第一大氣田。

光鮮亮麗的背後,是長慶人正被兩難煎熬:單井平均日產氣量1萬立方米,多井低產成本居高不下、效益低下;多年先肥後瘦、先易後難之後,可供使用的儲量幾乎被吃幹榨盡,剩餘的非常規緻密氣儲量巨大,但極難開發。

攻克緻密氣效益開發的瓶頸,既是長慶油田應對低油價、高質量可持續發展的現實需要,又是推進二次加快發展戰略、保障國家能源安全的責任與擔當。

羊腸小道上,跑出高速感

今天,《石油商報》記者為你揭開長慶油田攻關緻密氣高效低成本開發的奧秘——

◆◆在羊腸小道上,跑出高速感◆◆

“沒有什麼高科技,也談不上什麼秘訣,只是緊扣單井高產的目標,盡全力開展技術攻關和精益管理而已。”杜玉斌坦言:“公司領導當初的決策很精準,打蛇打七寸,通過提質增產降本增效,是緻密氣規模高效開發的王道。”

教授級高級工程師杜玉斌,是長慶油田公司氣田開發事業部黨委書記、緻密氣開發項目組經理。他告訴記者,長慶油田給緻密氣項目組的任務,就是要攻克緻密氣開發瓶頸,建立一套可學習、可複製的緻密氣低成本高效益開發模式,打通二次加快發展的通道。

“億立方米產能建設投資最低,平均單井產量最高。”杜玉斌有條不紊地說道:“這一低一高的數據,基本證明項目組的目標初步達成。”

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項目組領導常駐現場,隨時協調處置各類問題。

地震舊資料裡淘寶

截至2020年4月21日,長慶油田緻密氣項目組成立一年來,已累計完試水平井54口,平均試氣無阻流量93.69萬立方米/日,獲超百萬立方米氣井25口,最高試氣產量無阻流量高達217.58萬立方米/日,投產3個月水平井平均日產氣6.5萬立方米/日,均為長慶緻密氣開發歷史最高記錄。

“單井高產能取得超預期的效果,關鍵是我們採取了多學科融合、聯合攻關的策略,將各種技術優勢集中在一起,形成集群效應;特別是首次將地震技術成果全面應用於儲層預測、鑽井導向和壓裂參數優化,取得了重大突破。”費世祥自豪地說:“這一點多虧了杜玉斌書記,當初是他力主從舊地震資料堆裡淘寶。”

2019年4月,東方物探公司的地震工作站,破天荒地搬到了緻密氣項目組施工現場。他們首次將地震、地質、工程多學科技術集中在一個平臺,開展儲層精細描述、儲層預測、水平井軌跡優化等全方位聯合攻關,使過去較為模糊的地質結論,變為成像精度及分辨率清晰精確的三維地質模型,提升了氣藏甜點區的篩選成功率和井位佈署論證的可靠性,緻密氣項目組的水平井儲層預測準確率高達90%。

結合三維地震砂體展布預測、地質分層砂體刻畫和測井氣水精細判識結果,創造性的建立了三維地震指導鑽井導向技術,實現了井眼軌跡優化、隨鑽實時分析和精確鑽井導向的全過程精細化管理,形成了緻密氣建設五級地質風險應對技術系列。截至4月21日,緻密氣項目組完鑽的水平井段,平均長度超過了1400米,氣層鑽遇率達70%,比初期提高了10個百分點。

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多進砂子少進液成就壓裂革命

“緻密氣之所以難開發,就在於它像人體的末梢毛細血管一樣,微細孱弱、似流非流,我們要採取聯通、擴張、架管等多種方式。”杜玉斌說:“固井完井橋塞分段+多簇射孔壓裂工藝和拉鍊式壓裂模式的技術集成,實現了水平井高效精細化壓裂改造,使毛細管匯聚成了氣流大動脈。”

“單井產量和儲層改造程度是正相關的。”長慶油田油氣工藝研究院副總師、長慶油田緻密氣項目組副經理王憲文說:“以往的水平井分段壓裂技術,壓裂砂到了哪裡?效果怎麼樣?都無法評價。現在升級換代為固井完井橋塞分段壓裂技術,使精準壓裂由設想變為現實,使每一段儲層都能得到充分有效改造,不浪費一段儲層,不浪費一方砂,不浪費一方液,將壓裂改造增產效能發揮到最大。”

先進的技術源自思維理念的創新與突破。在綜合研究三維地震、儲層地質描述和儲層最終鑽遇結果的基礎上,項目組經過反覆研究論證實踐,形成了獨特的“密切割造縫、高砂比填砂”儲層改造新技術,為不同壓裂層段量身定製精細化、個性化、差異化的壓裂改造參數,使壓裂段間距、簇間距全部縮短了1/3,大幅度提升了壓裂改造效果。

先進的壓裂工藝技術,還需要配套高效的施工組織保障,才能取得1+1>2的效應。緻密氣項目組首次運用拉鍊式工廠化壓裂模式,將過去以試氣隊為中心的施工組織模式,變為以壓裂機組為中心,通過大平臺標準化井場佈局、壓裂管線組內循環作業等,配套水力泵送橋塞技術,形成了“1套壓裂機組+3套測井隊+日均壓裂6段”的“1+3+6”壓裂模式,將過去相互等停的分段作業流程,變為高效緊湊的流水線作業,催生了壓裂施工組織功效的裂變。

4月5日,在G08-12井叢平臺壓裂作業中,長慶油田緻密氣項目組創出了單機組單日大排量體積壓裂16段的歷史新紀錄,再次刷新項目組2019年創造的單平臺單機單日壓裂12段的全國最高紀錄。

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裂變:共享平臺+精益管理

在多層系水平井立體開發、大井組工廠化作業的緻密氣開發平臺上,集合了長慶鑽探的長慶鑽井、長慶井下、長慶監督,以及中油測井,長慶化工、東方物探等十多家單位的管理、技術和施工人員,涉及地質、物探、鑽前、鑽井、錄井、測井等十多個學科數十個專業。

“提產增效的前提,是提質增速。” 長慶油田氣田開發事業部副經理、緻密氣項目組常務副經理石耀東說:“秉承把低老壞的浪費和停等窩工時間降到最低程度的精益管理目標,項目組一起步就打破各專業管理壁壘,推行了項目平臺長責任制,建立共享共管、統一指揮、流程標準、快速處置的工作機制,對鑽試測錄固投各環節實施一體化運行管理。”

在每個平臺開工前,緻密氣項目組都要組織桌面推演會和技術對接會,經過反覆推演、反覆優化,使大兵團多設備協同作業作用充分發揮。

“資源共享,大大提升了管理效能,”緻密氣項目組副經理謝文敏說,“通過多學科聯合攻關,我們摸索出了一套水平井鑽井提速的激進鑽井參數和鑽具組合,機械鑽速同比提高了1/5,鑽井週期同比縮短10天以上。不僅首次實現了直井段、斜井段和水平段各一趟鑽完鑽的重大突破,還創造了長慶氣田水平井最快鑽井、氣田水平井單隊單機‘八開八完’歷史記錄。”

“在質量和安全面前,甲方和施工單位就是‘敵我矛盾’。”杜玉斌說:“我的認識或許有點偏激,但信任,絕不能代替監督與管理。

陶粒、石英砂、添加劑等材料和化工料的品質,直接關係著壓裂施工質量和單井產量。緻密氣項目組不僅協調長慶化工集團,把檢驗室設在了作業現場,還派了專員悄悄趕到千里之外的7個供應廠家,拿著廠家中標的樣品與其生產線、庫存產品,現場對比檢驗供貨品質。

在緻密氣項目組服務過的施工隊員工都知道,上班脫崗、睡崗、玩手機或者施工方案執行不嚴格,被甲方日查、夜巡的值班人員逮住了,會被直接清退或開除,沒有改過的機會。去年至今,已有5支施工隊被處分和解約,22名監督員和施工人員被清退。

項目組安全環保總監田建峰說:“我們這種看似不近人情、超越常理的嚴格管理,剛開始承包商叫苦連天威脅要解約,後來看到了精益管理帶來的實實在在效率和效益,現在都爭著搶著要幹緻密氣的活。”

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固井、壓裂等重大作業,項目管理人員24小時現場值守。

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長慶油田緻密氣“拉鍊式”工廠化壓裂現場。

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策劃:王勇

統籌:王琳琳

編輯:王琳琳

校對:李詩琪

審核:梁剛

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