【技术】细纱机电子升降与主电机变频改造的实践

李宏 朱旭/(南阳纺织集团)

南阳纺织集团始建于1969年,现有纱锭50万锭(含气流纺5392头),织机2000台。由于其中三十万锭(分别安装在三个分厂)设备使用年限长、设备型号多、设备状态及性能参差不齐,同时生产效率不高、耗能高、用工多。因此,公司在2018年本着“提高设备生产效率、降低员工的劳动强度、降低能耗、减少用工”原则,配合细纱落纱机器人的使用,决定对部分FA506-420型细纱机进行钢领板升降(机械凸轮)改造升级为电子升降与主电机变频控制装置技术改造,在这次技术改造中我公司选用了ELD30-HY194-1型电子升降装置(变频型),通过该装置的使用可实现以下功能和效果:

一、功能

1、 变频替换工频,与非变频方案相比,实现纺纱无级调速 。

2、 单板替换PLC,与变频方案相比,集成度高,成本低 。

3、 触摸屏替换文本屏,界面易用简洁,挡车工使用门槛低 。

4、 电子凸轮替换机械凸轮,成型精密、美观、容量大。

5、 钢领板工艺动作丰富,减轻劳动强度提高留头率。

6、 提高自动络筒机退绕速度,卷装不脱圈。

二、效果

1、 降低断头数量

⑴ 小纱气圈易打隔纱板,大纱叶子板与钢领距离太近导致纱线张力上升,断头多;使用变频系统合理设置锭速曲线,降低断头。

⑵ 中途停车工频启动纱线张力变化剧烈,断头多;使用变频系统提供的锭速爬坡功能,降低断头。

⑶ 断头降低比率与机械状态、细纱车间清洁状况、纱线品种均有关,改造设备后平均断头降低率降低30%。

⑷ 绕花减少,皮辊皮圈、紧密纺网格圈损耗减少。

⑸ 断头减少,可减少粗纱喂入浪费。

2、 改支免换皮带轮,节省人工、提高效率

⑴ 使用变频系统设置工艺锭速,工艺设定和调整一键完成,不用人工频繁调换皮带轮。

⑵ 使用变频系统后,每台车每天多生产15~30分钟,32支纱计算,每台车每天产量提高3kg~6kg,一年增产1~2吨。

3、 降低吨纱耗电

⑴ 大纱气圈小,风阻大,单位耗电量上升;大纱降速可降低吨纱耗电量。

⑵ 中纱气圈稳定,提速带来产量增加,大于边际耗电量上升,降低吨纱耗电。

⑶ 实测吨纱耗电量不变,产量上升3%~5%。

4、 生产管理

⑴ 变频系统可提供的每落纱纺纱时间、停车时间、平均前罗拉转速、产量统计等功能,辅助生产管理。

⑵ 变频系统具有根据纺纱工艺计算理论产量的功能,辅助生产计划合理安排。

5、 提高卷装容量

⑴ 国内领先的底部成型功能,易调节、卷装容量大。

⑵ 针对纱管锥度进行算法补偿,充分利用可用空间提高卷装容量。

6、 自动络筒降低退绕脱圈,提高自络速度

⑴ 成型算法有效避免脱圈,减少纱绊子。

⑵ 自络速度可由1200m/min提高至1350m/min~1400m/min。

⑶ 尾纱、包身纱精确控制,方便自动络筒机找头。

7、 成型工艺调节方便,无需更改成型牙、卷绕牙,提高生产效率

⑴ 快速灵活的调节凸轮比、螺距、级升量、动程等,无需更换齿轮,达到理想纺纱效果。

⑵ 工艺设置一键保存、一键调用,定制专属工艺库。

⑶ 落完纱重新开车时不用手摇提升钢领板到始纺位置,降低落纱工劳动强度。

8、 断电同步不产生重叠纱、不断纱,提高纱线品质

⑴ 停电、急停等异常停车情况不产生重叠纱、不断纱。

⑵ 电子刹车功能保证停车无弱捻纱。

9、 钢领板工艺动作丰富,有效控制断头

⑴ 拉中纱、落纱返升、管顶纱等逻辑动作有效减少30%断头。

三、实际使用效果

我公司于2018年8月在新纺厂细纱车间FA506-420型细纱机上改造了二台电子升降装置(ELD30-HY194-1型电子升降装置),通过几个月的使用,其性能稳定、可靠,无故障,且改支简单、易操作,具体测试数据详见下表:

四、结论

从以上测试数据可以看出:细纱机钢领板升降(机械凸轮)改造升级为电子升降与主电机变频控制装置后,确实可以提高细纱机的生产效率,增加产量,降低能耗,减轻员工的劳动强度,减少断头。同时由于改造一台细纱机投资不大,简单方便用时不长,适合纺织企业对老细纱机的升级改造。