400輛坦克剛出廠 鋼板焊線出現多條裂縫 60人被撤職 浪費12個億

坦克是現代陸上作戰的主要武器,有“陸戰之王”的稱號,談到坦克的生產工藝和技術,很多人關注的都是火炮口徑、火控系統、以及發動機功率等關鍵參數。實際上,坦克製造對鋼板和焊接技術的要求是非常高的,這對一國的基礎工業也是一種考驗。

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二戰後期,坦克鋼板的製造技術已經達到一個新的水平,很多國家軋製出的鋼板厚度可以達到100毫米以上,同時在鋼板生產中還加入些特殊的金屬元素,用來提高鋼板的抗彈性,這就對鋼板之間的焊接技術提出了更高的要求,各國也是推陳出新,研究新的焊接技術。很快,大規模的機械焊接方式得到普及。

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但這種焊接新技術在使用上還存在很多問題,俄國人研發的JS-3型重型坦克就曾出現過鋼板焊接後開裂的事故。當時俄國人片面追求武器數量上的優勢,質量方面的問題比較多。JS-3式重型坦克全重46噸,火炮口徑達122毫米,採用獨特的箭簇狀車體正面裝甲,全焊接結構車身,這就對焊接技術提出了很高要求。

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在1945年秋的幾個月裡,工廠卯足幹勁生產了400輛JS-3型坦克,但部隊接收後沒多久,問題就出現了!這些剛下生產線的新坦克,在使用中竟然出現大範圍的鋼板開裂現象,開裂部位集中在焊線附近,甚至還有整段開裂的情況。近衛第60坦克團的一輛JS-3,全車上下共發現100多條裂縫!很多士兵都不敢駕駛這種坦克。

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隨後,JS-3被緊急停產,所有出廠的坦克全部返廠補修,其中有50餘輛坦克因為裂縫是在過多而宣告報廢。整起事件的損失在當時就高達500萬盧布,根據購買力折算大概相當於今天的2億美元,約合12億人民幣之巨!直到對焊接工藝進行改進後,JS-3才恢復生產,事故還造成60多人被撤職查辦。雖然在一定程度上也怪不得他們,但總要有人承擔責任。


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