400辆坦克刚出厂 钢板焊线出现多条裂缝 60人被撤职 浪费12个亿

坦克是现代陆上作战的主要武器,有“陆战之王”的称号,谈到坦克的生产工艺和技术,很多人关注的都是火炮口径、火控系统、以及发动机功率等关键参数。实际上,坦克制造对钢板和焊接技术的要求是非常高的,这对一国的基础工业也是一种考验。

400辆坦克刚出厂 钢板焊线出现多条裂缝 60人被撤职 浪费12个亿

二战后期,坦克钢板的制造技术已经达到一个新的水平,很多国家轧制出的钢板厚度可以达到100毫米以上,同时在钢板生产中还加入些特殊的金属元素,用来提高钢板的抗弹性,这就对钢板之间的焊接技术提出了更高的要求,各国也是推陈出新,研究新的焊接技术。很快,大规模的机械焊接方式得到普及。

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但这种焊接新技术在使用上还存在很多问题,俄国人研发的JS-3型重型坦克就曾出现过钢板焊接后开裂的事故。当时俄国人片面追求武器数量上的优势,质量方面的问题比较多。JS-3式重型坦克全重46吨,火炮口径达122毫米,采用独特的箭簇状车体正面装甲,全焊接结构车身,这就对焊接技术提出了很高要求。

400辆坦克刚出厂 钢板焊线出现多条裂缝 60人被撤职 浪费12个亿

在1945年秋的几个月里,工厂卯足干劲生产了400辆JS-3型坦克,但部队接收后没多久,问题就出现了!这些刚下生产线的新坦克,在使用中竟然出现大范围的钢板开裂现象,开裂部位集中在焊线附近,甚至还有整段开裂的情况。近卫第60坦克团的一辆JS-3,全车上下共发现100多条裂缝!很多士兵都不敢驾驶这种坦克。

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随后,JS-3被紧急停产,所有出厂的坦克全部返厂补修,其中有50余辆坦克因为裂缝是在过多而宣告报废。整起事件的损失在当时就高达500万卢布,根据购买力折算大概相当于今天的2亿美元,约合12亿人民币之巨!直到对焊接工艺进行改进后,JS-3才恢复生产,事故还造成60多人被撤职查办。虽然在一定程度上也怪不得他们,但总要有人承担责任。


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