案例:工位節拍化流水線建設改善案例之工作進展及成效

第三部分 工作進展及成效

一、工作進展

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方案實施

實施節拍優化-以整櫃流水線為例

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實施節拍優化-以整櫃流水線為例。 1.通過初期線平衡率統計得出實施線平衡率僅為 84% (設計平衡率91.44%)

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人員培訓:能力提升培訓--流水線人員固化實做技能培訓, 採用 TWI-JI培訓方式 ,結合 工位作業內容 , 一對一實做培訓 ,確保員工熟練掌握必備技能。

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能力提升活動現場展示

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工位作業技能培養-通過技能建立提高員工作業效率

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2.通過技能培養後產線各工位線平衡率為 83.15%,節拍縮短到115MIN。

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3.工具工裝開發,為保質量、提效率,減強度,開發工裝10多項。

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4.工具工裝開發

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5. 為保質量、提效率,減強度,開發工裝10多項。

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6.利用ECRS對工位進行重新調整優化,得出線平衡率為 93.4% ,節拍為 95MIN 。

小部件採取同樣的方式進行優化,節拍為 85MIN ,與整櫃同節拍生產。

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通過形跡分析,工位員工因拿取物料平均每個節拍浪費 2MIN ,作業不連續,導致走動與動作浪費共計 10MIN 。甚至有時員工還需到物流庫房領取物料。

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下節繼續講物流改善方案,敬請關注,謝謝!


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