李宏 朱旭/(南陽紡織集團)
南陽紡織集團始建於1969年,現有紗錠50萬錠(含氣流紡5392頭),織機2000臺。由於其中三十萬錠(分別安裝在三個分廠)設備使用年限長、設備型號多、設備狀態及性能參差不齊,同時生產效率不高、耗能高、用工多。因此,公司在2018年本著“提高設備生產效率、降低員工的勞動強度、降低能耗、減少用工”原則,配合細紗落紗機器人的使用,決定對部分FA506-420型細紗機進行鋼領板升降(機械凸輪)改造升級為電子升降與主電機變頻控制裝置技術改造,在這次技術改造中我公司選用了ELD30-HY194-1型電子升降裝置(變頻型),通過該裝置的使用可實現以下功能和效果:
一、功能
1、 變頻替換工頻,與非變頻方案相比,實現紡紗無級調速 。
2、 單板替換PLC,與變頻方案相比,集成度高,成本低 。
3、 觸摸屏替換文本屏,界面易用簡潔,擋車工使用門檻低 。
4、 電子凸輪替換機械凸輪,成型精密、美觀、容量大。
5、 鋼領板工藝動作豐富,減輕勞動強度提高留頭率。
6、 提高自動絡筒機退繞速度,卷裝不脫圈。
二、效果
1、 降低斷頭數量
⑴ 小紗氣圈易打隔紗板,大紗葉子板與鋼領距離太近導致紗線張力上升,斷頭多;使用變頻系統合理設置錠速曲線,降低斷頭。
⑵ 中途停車工頻啟動紗線張力變化劇烈,斷頭多;使用變頻系統提供的錠速爬坡功能,降低斷頭。
⑶ 斷頭降低比率與機械狀態、細紗車間清潔狀況、紗線品種均有關,改造設備後平均斷頭降低率降低30%。
⑷ 繞花減少,皮輥皮圈、緊密紡網格圈損耗減少。
⑸ 斷頭減少,可減少粗紗喂入浪費。
2、 改支免換皮帶輪,節省人工、提高效率
⑴ 使用變頻系統設置工藝錠速,工藝設定和調整一鍵完成,不用人工頻繁調換皮帶輪。
⑵ 使用變頻系統後,每臺車每天多生產15~30分鐘,32支紗計算,每臺車每天產量提高3kg~6kg,一年增產1~2噸。
3、 降低噸紗耗電
⑴ 大紗氣圈小,風阻大,單位耗電量上升;大紗降速可降低噸紗耗電量。
⑵ 中紗氣圈穩定,提速帶來產量增加,大於邊際耗電量上升,降低噸紗耗電。
⑶ 實測噸紗耗電量不變,產量上升3%~5%。
4、 生產管理
⑴ 變頻系統可提供的每落紗紡紗時間、停車時間、平均前羅拉轉速、產量統計等功能,輔助生產管理。
⑵ 變頻系統具有根據紡紗工藝計算理論產量的功能,輔助生產計劃合理安排。
5、 提高卷裝容量
⑴ 國內領先的底部成型功能,易調節、卷裝容量大。
⑵ 針對紗管錐度進行算法補償,充分利用可用空間提高卷裝容量。
6、 自動絡筒降低退繞脫圈,提高自絡速度
⑴ 成型算法有效避免脫圈,減少紗絆子。
⑵ 自絡速度可由1200m/min提高至1350m/min~1400m/min。
⑶ 尾紗、包身紗精確控制,方便自動絡筒機找頭。
7、 成型工藝調節方便,無需更改成型牙、卷繞牙,提高生產效率
⑴ 快速靈活的調節凸輪比、螺距、級升量、動程等,無需更換齒輪,達到理想紡紗效果。
⑵ 工藝設置一鍵保存、一鍵調用,定製專屬工藝庫。
⑶ 落完紗重新開車時不用手搖提升鋼領板到始紡位置,降低落紗工勞動強度。
8、 斷電同步不產生重疊紗、不斷紗,提高紗線品質
⑴ 停電、急停等異常停車情況不產生重疊紗、不斷紗。
⑵ 電子剎車功能保證停車無弱捻紗。
9、 鋼領板工藝動作豐富,有效控制斷頭
⑴ 拉中紗、落紗返升、管頂紗等邏輯動作有效減少30%斷頭。
三、實際使用效果
我公司於2018年8月在新紡廠細紗車間FA506-420型細紗機上改造了二臺電子升降裝置(ELD30-HY194-1型電子升降裝置),通過幾個月的使用,其性能穩定、可靠,無故障,且改支簡單、易操作,具體測試數據詳見下表:
四、結論
從以上測試數據可以看出:細紗機鋼領板升降(機械凸輪)改造升級為電子升降與主電機變頻控制裝置後,確實可以提高細紗機的生產效率,增加產量,降低能耗,減輕員工的勞動強度,減少斷頭。同時由於改造一臺細紗機投資不大,簡單方便用時不長,適合紡織企業對老細紗機的升級改造。
閱讀更多 紡織行情 的文章