燃煤電廠脫硫廢水零排放預處理工藝選擇與實踐!

根據西寧火電廠末端脫硫廢水水質特點以及後續濃縮減量工藝對進水水質的要求,提出三級軟化加藥及沉澱池+管式膜兩級分離的預處理工藝路線。結果表明:相比較傳統的兩級軟化一級分離工藝,所提方法將加藥成本由41元/t降低至17元/t,實現了汙泥的綜合利用,提高了系統的抗衝擊能力,為後續的濃縮減量和固化模塊提供了優質的進水水質保證。

截至2017年,我國燃煤電廠總裝機容量超過10億kW。我國燃煤電廠的大氣排放治理至今十幾年,大氣汙染物排放濃度已達國家標準,但是在大氣汙染治理過程中重金屬、氯離子等主要特徵汙染物絕大部分被轉移到脫硫廢水中,對環境造成了很大危害。

現有的脫硫廢水處理系統通常採用傳統“三聯箱”化學沉澱法工藝,主要降低廢水的濁度、重金屬濃度和少量硬度。由於沒有降低廢水的含鹽量和氯離子濃度,脫硫廢水在電廠系統內很難得到完全的回收利用。目前,對脫硫廢水進行零排放處理可實現廢水近100%回收利用。

國內的脫硫廢水零排放主流工藝均為三段式工藝:預處理+濃縮減量+固化。脫硫廢水中懸浮物和鈣鎂離子含量高,尤其是硫酸鈣處於過飽和狀態,同時有些重金屬離子含量也較高。為了保證後續工藝的穩定可靠運行,預處理的主要目的是去除重金屬和懸浮物以及軟化廢水,預處理通常包括加藥和固液分離兩部分。我們以西寧火電廠廢水零排放改造工程為例,闡述了燃煤電廠脫硫廢水零排放預處理工藝的選擇和實踐效果。

一、預處理工藝選擇

1、預處理進、出水水質要求

脫硫廢水預處理的進、出水水質要求見表1,其中COD表示化學需氧量,氨氮表示水中以遊離氨和氨離子形式存在的氮。根據脫硫廢水預處理進水水質和出水水質的要求,預處理化學加藥的主要目標為去除Ca2+、Mg2+、SiO2和F-等。

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2、化學加藥方案選擇

根據反應機理並結合燒杯實驗,以Ca2+去除到200 mg/L(同時Mg2+去除到400 mg/L)為加藥量終點,選取加藥方案一Ca(OH)2 +Na2SO4+Na2CO3+HCl、加藥方案二NaOH+ Na2SO4+Na2CO3+HCl和加藥方案三NaOH+ Na2CO3+HCl上述3種方案進行對比,結果見表2~表4,其中3種方案的藥劑成本合計分別為17.16元/t、22.34元/t和41.48元/t。

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其中,Ca(OH)2價格為500元/t,Na2SO4價格為500元/t,Na2CO3價格為2000元/t,NaOH價格為2600元/t,HCl價格為833元/t,純度均按100%計。

從表2~表4可以看出,方案一和方案二的藥劑品種一樣多,但方案二藥劑成本比方案一高5.18元/t,故方案一優於方案二。對比方案一和方案三,方案一由於第二級軟化沉澱物為CaSO4,需增加一個停留時間為6~8 h的沉澱池以沉澱CaSO4,這會導致相關設備及土建成本比方案三增加約98萬元,但方案一的年藥劑總成本比方案三節省297.1萬元(按年運行5000h計),故推薦方案一為加藥方案。

3、化學加藥軟化的反應機理

脫硫廢水的軟化主要分3步:

(1) 加Ca(OH)2去除Mg2+、SiO2和F-等(一級軟化)。

溶解的Mg2+與Ca(OH)2反應生成Mg(OH)2沉澱,然後Mg(OH)2再攜帶SiO2共沉澱:

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其中,“s”表示發生反應生成了不溶物,即懸浮固體。去硅的反應比較複雜,可以理解為水中SiO2被反應所生成的Mg(OH)2沉澱物所吸附,或者說發生了共沉澱反應。部分資料顯示,根據初始和最終的硅含量,為了能有效攜帶SiO2共沉澱,所需要的Mg2+質量濃度大約是SiO2質量濃度的2倍。

(2) 加Na2SO4去除Ca2+(二級軟化)。

常規的軟化除鈣採用Na2CO3,但由於本項目脫硫廢水中的鈣質量濃度較高,全部採用Na2CO3會導致試劑成本很高,因此分兩步來除鈣。

首先採用價格較便宜的Na2SO4試劑與Ca2+反應生成CaSO4沉澱:

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(3) 加Na2CO3去除剩餘的Ca2+(三級軟化)。

經式(4)反應的廢水沉澱後進入第三步深度除鈣,採用Na2CO3與Ca2+反應生成Na2CO3沉澱:

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另外,脫硫廢水中存在微量的鋇、鍶等離子,使得濃縮設備有結垢風險。當pH在9~10時,會形成各自的不溶物(硫酸鋇、硫酸鍶等),隨後被管式過濾膜有效截留除去。

4、固液分離工藝選擇

預處理加藥方案中,第一級軟化產物主要為Mg(OH)2,第二級軟化產物主要為CaSO4。由於高濃度的CaSO4容易造成管式膜汙堵,必須提前將其沉澱,且實驗中發現Mg(OH)2和CaSO4在同一沉澱池中相互促進沉澱,故在第二級軟化後設置重力沉澱池進行固液分離。沉澱池的汙泥成分主要為CaSO4,並含少量Mg(OH)2(質量分數為16%),汙泥迴流到脫硫石膏旋流器後進入真空皮帶脫水系統,隨後混入脫硫石膏中(在脫硫石膏中Mg(OH)2質量分數為1.3%),基本不影響石膏的綜合利用,同時實現沉澱池汙泥的綜合利用。

第三級軟化產物主要是CaCO3,CaCO3汙泥可回到脫硫系統的石灰石漿液地坑,實現汙泥的廠內利用。固液分離工藝採用管式微濾膜(簡稱管式膜,TMF)軟化法,可以縮短工藝流程,其與傳統重力沉澱法的流程對比見圖1。

採用管式膜軟化法只需投加等量的藥劑就可以讓廢水中的硬度離子形成不溶微絮凝物,然後通過管式膜過濾分離,將鈣、鎂、鋇、鍶和二氧化硅這些無機致垢物降至極低的程度,有效保護了後續的濃縮單元。其中管式膜是本處理工藝最關鍵的部分,承擔著固液分離和向後端濃縮裝置輸送合格進水的雙重功能。

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管式膜的過濾原理如圖2所示。該工藝具有以下技術優勢:(1) 過濾膜採用堅固的管式結構,用PVDF材料燒結制成,從原理上杜絕了斷絲洩漏現象的發生;(2) 超強耐化學性能,pH在0~14;(3) 耐摩擦,採用管式大流量錯流過濾,水流切向高速流過膜表面,在過濾的同時還有沖刷清潔膜表面的作用,汙染物不易累積在膜表面;(4) 低壓(0.07~0.7 MPa)運行膜過濾,適合過濾高濁度(體積分數最高為5%的懸浮固體)廢水;(5) 0.05 μm的過濾孔徑,產水濁度<1.0NTU;(6) 管式膜專門針對廢水處理設計,壽命為5~8 a。

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傳統重力沉澱法和管式膜軟化法的工藝比較分析見表5。

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5、預處理工藝流程

如圖3所示,脫硫廢水進入調節池中均質均量,再進入1號反應池,投加Ca(OH)2,調至一定pH,以去除水中F-和部分Mg2+;1號反應池出水進入2號反應池,投加Na2SO4去除水中Ca2+;2號反應池出水進入沉澱池,使生成的CaSO4沉澱;沉澱後出水投加HCl,調節pH再進入3號反應池,投加Na2CO3去除剩餘的Ca2+和Mg2+,最後3號反應池出水進入管式膜過濾系統。

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二、處理小試結果

1、產水水質

根據原水水質確定Ca(OH)2、Na2SO4和Na2CO3的加藥量分別為10g/L、33 g/L和4 g/L,各反應池的水質如表6和圖4所示。從表6和圖4可以看出,TMF產水透明澄清,Ca2+和Mg2+的質量濃度分別為80mg/L和144mg/L,淤泥密度指數(SDI)為3.1,均達到設計要求。

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圖4 預處理系統各階段水樣照片

1-脫硫廢水原水;2-原水池水;3-1號反應池出水;4-2號反應池出水;5-沉澱池出水;6-3號反應池出水;7-預處理產水

2、管式膜TMF系統運行情況

為了考察管式膜TMF系統運行情況,進行了3次汙堵實驗和2次清洗實驗。第1次汙堵實驗中系統運行反洗週期為30min,反洗時間為20s,系統進膜壓力為0.15 MPa。TMF系統運行時間與膜通量的關係如圖5所示。

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從圖5可以看出,在15 h以內,平均膜通量一直維持在375 L/(㎡·h),反洗後膜通量為430 L/(㎡·h)。而在15 h後,膜通量逐漸下降,當運行時間為18 h時,膜通量降至250 L/(m2·h)。繼續運行至21 h,膜通量下降至180 L/(㎡·h),之後保持穩定。經過多次反洗,膜通量未恢復。為了確定膜的汙堵原因,進行了第一次清洗實驗,圖6給出了清洗方式對TMF膜通量的影響。經過酸洗後,膜通量從180 L/(m2·h)恢復到265 L/(㎡·h),恢復到原始膜通量的70%。說明膜表面汙堵部分是由碳酸鹽垢和氫氧化鎂垢引起的。再用乙二胺四乙酸(EDTA)+Na2CO3進行清洗,清洗前後膜通量基本沒有變化,可以確定膜的汙堵不是由硫酸鈣垢造成的。最後採用質量分數為2%的 NaOH溶液和質量分數為1%的次氯酸鈉溶液對膜進行清洗,清洗後的膜通量恢復至375 L/(㎡·h),恢復到原始膜通量的100%。從而推斷出此次實驗膜汙堵是由碳酸鹽垢、氫氧化鎂垢和有機物共同造成的。

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圖6 TMF系統清洗方式與TMF膜清洗前後膜 通量的關係(第1次清洗實驗)

為了減緩膜汙堵,延長膜清洗週期,進行管式膜汙堵實驗,在反應池前投加10 mg/L次氯酸鈉,進行循環實驗,實驗中保持進膜的汙泥質量分數為5%,系統運行時間與膜通量的關係如圖7所示。

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從圖7可知,膜通量一直呈下降趨勢,從開始運行時的480L/(m2·h)降至32 h後的330L/(m2·h),下降了30%,繼續運行至52h,膜通量為265L/(m2·h),下降了45%。由此判斷,此次運行的清洗週期為32h,比之前的21 h延長了11 h,說明前期加入次氯酸鈉可以減緩膜汙堵,延長膜清洗週期。

除了有機物汙堵外,碳酸鹽垢、氫氧化鎂垢也會造成膜汙堵,因此在反應池前投加10mg/L次氯酸鈉進行循環實驗,實驗中保持進膜的汙泥質量分數為2%,系統進膜壓力為0.02MPa。系統運行時間與膜通量的關係見圖8。

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從圖8可以看出,在前25 h,膜通量一直保持在290L/(m2·h)左右,反洗後膜通量也一直穩定在425L/(m2·h),當運行時間超過25h後,膜通量開始下降,當運行時間達到45h時,膜通量下降到200L/(m2·h),為原始膜通量的30% 。因此推斷,此次實驗清洗週期為45h,相比上次實驗(進膜的汙泥質量分數為5%)清洗週期又延長了13h,說明降低汙泥質量分數和膜通量能減緩膜汙堵,延長清洗週期。

為了再次確認膜汙堵的原因,進行清洗方式對TMF膜通量影響的探索實驗(見圖9),所得結果與圖6結果類似。通過酸洗膜通量能恢復70%,通過次氯酸鈉和氫氧化鈉清洗膜通量能恢復100%,說明膜汙堵是由碳酸鹽垢、氫氧化鎂垢和有機物共同造成的。

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圖9 膜化學清洗方式與清洗前後膜通量的 關係(第2次清洗實驗)

通過3次汙堵實驗和2次清洗實驗可以發現,碳酸鹽垢對膜汙堵影響較大,不同的pH會影響CaCO3的結垢特性。故實驗時調節沉澱池出水pH為8,再投加Na2CO3進行循環實驗。系統運行時間與膜通量的關係如圖10所示。從圖10可以看出,在運行168h內,膜通量基本保持在300 L/(m2·h),上下浮動在10%以內。本次實驗的清洗週期在168h以上,這可能是由於pH=8時產生的CaCO3晶體顆粒較大,汙堵傾向小。

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為了進一步探索pH對CaCO3晶體成型的影響,選取4瓶等體積的沉澱池出水,分別調節pH至7、8、9和10後再加入等量的Na2CO3,其不同時間的沉降效果如圖11所示,其中從左到右分別是1號、2號、3號和4號瓶。從圖11可以看出,這4個水樣的沉降速度是1號瓶=2號瓶>3號瓶>4號瓶,這說明調節pH至7和8時產水的CaCO3沉澱物顆粒尺寸大於調節pH至9和10時產水的CaCO3沉澱物顆粒尺寸,這也驗證了將沉澱池pH調節至8能減緩膜汙堵。

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上述不同pH進水的電鏡分析圖如圖12所示。

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對造成膜汙堵的固體顆粒(進水溶液pH=10)和未造成膜汙堵的固體顆粒(進水溶液pH=8)進行了電鏡分析和X射線衍射(XRD)分析(見圖13和圖14)。從圖13可以看出,pH=10的固體顆粒為顆粒狀,是典型的CaCO3方解石結構,而pH=8的固體顆粒都團聚在一起,XRD數據(圖14(b))顯示其晶體類型為NaCl晶型。這說明方解石型晶體容易汙堵膜,而NaCl型晶體容易團聚形成大顆粒,較難汙堵膜。

三、預處理系統運行效果

1、系統產水量

運行期間,管式膜過濾系統產水母管體積流量約為10~28m3/h,單套管式膜設備運行產水體積流量在8~14m3/h,三套管式膜設備運行產水體積流量在24~28 m3/h,能滿足系統額定產水體積流量為22.5m3/h的設計條件。

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圖14 水樣調節至pH=10和8後經管式膜濃縮後的CaCO3沉澱的XRD數據

2、系統產水水質

對系統產水水質的要求如下:產水濁度<1NTU,滿足設計要求;管式膜產水Ca2+質量濃度為40~400mg/L,小於400mg/L,滿足設計要求;管式膜產水Mg2+質量濃度為48~768mg/L,小於800 mg/L,滿足設計要求;管式膜產水F-質量濃度為1.9mg/L,小於5 mg/L,滿足設計要求;管式膜產水SiO2質量濃度為2 mg/L,小於10mg/L,滿足設計要求。

3、設備運行情況

預處理系統在運行期間保持連續運行,管式膜汙堵週期超過2周以上,加藥反應池、管式膜過濾系統與液位聯鎖自動運行,製出合格的水。

系統加藥預處理系統,石灰溶解槽、Na2SO4溶解槽和Na2CO3溶解槽低液位自動補水,高液位自動停止補水,料倉自動投加配藥,到指定時間後,自動停止加藥,滿足設計要求。

四、結論

(1) 沉澱池出水pH=10時,產生的CaCO3晶體為顆粒狀方解石晶體,而沉澱池出水pH=8時產生的CaCO3晶體容易團聚在一起,為NaCl晶型。方解石型晶體容易汙堵膜,而NaCl型晶體容易團聚形成大顆粒,較難汙堵膜。

(2) 西寧火電廠廢水零排放預處理系統採用石灰、芒硝(Na2SO4)、純鹼三級軟化和重力沉降、管式膜錯流過濾兩級固液分離技術,芒硝和純鹼聯合除鈣降低了預處理的運行成本,兩級固液分離實現了不同成分固體產物的分離與回收。

公司集環境諮詢、環保新技術研發、環保設備生產、環保工程設計和環保工程施工為一站式總承包服務,公司擁有施工勞務資質、企業安全生產許可證、建築機電安裝工程專業承包三級資質、環保工程專業承包三級資質,並已獲得了ISO9001質量管理體系認證證書。


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