西北三廠:井間挖潛量效齊增

西北油田採油三廠面對單井挖潛效果逐漸變差的複雜局面,積極由單井走向單元,深挖井間儲量,實現了產量效益雙提升。截至7月23日,累計完成原油75.76萬噸,完成計劃的57.39%;新增SEC儲量64.5萬噸,完成全年目標的53.7%;盈虧平衡點每桶下降0.54美元。

單元注水別有洞天

縫洞型油氣藏儲集體相對獨立,油井能量下降後只要採取單井注水替油措施就能大幅提高產量,這是油田開採初期該廠地質人員的認識,這一認識及實踐曾使該廠的年產量大幅提升。但是,隨著油田的持續開採這一地下能量補充手段的侷限性逐步顯現,失效井越來越多,油田產量大幅下滑,開發形勢日益嚴峻。對油藏的認識深度決定著油田未來發展的出路。

“儲集體相對獨立只是縫洞型油氣藏的粗略特徵,其內部結構有沒有連通性?”經過深入的研究,該廠地質技術人員發現了縫孔聯合體、縫洞密集群、溶洞主體三種類型油藏,這一發現開闊了地質人員的視野,注水挖潛的手段隨之躍升:從單井注水替油走向單元整體挖潛。

TP126X井所在油藏特徵為縫孔聯合體,該井與TP195X井位於同一條次級斷裂上,具有井組注水的條件,2018年TP195X井轉單元注水後,TP126X井明顯受效,能量恢復,週期增油3703噸,SEC儲量增加1.2萬噸。

2018年上半年,該廠新增單元注水井8口,目前累計建立連通井組4個,日注水量從年初的2032方上升到2200方,日增油量由391噸上升到463噸,新增SEC儲量7.8萬噸。

西北三廠:井間挖潛量效齊增

整體注氣均衡動用

單井注氣曾是該廠補充地下能量的另一手段,今年因為對縫洞型油氣藏類型的深入認識,也有了新的拓展,單井注氣走向單元注氣大幅提升了油井的生產能量。

油藏描述技術顯現,756CH井和TH10434井之間的控制儲量在2.76萬噸,但階段累產只有8089噸,單點注氣潛力遠遠沒有發揮出來。該廠積極轉變思路,由單點走向單元,採取換向注氣手段定壓差注氣,確保了油線均衡動用,日產油能力提升37噸,增加SEC儲量1.9萬噸。

今年,該廠從單元注氣入手,對斷溶體油氣藏進行了注氣井網構建,在斷裂上注氣有效率達到90%。TH10284井注氣以來,鄰井TH10277X、TH10270井受效,期間井組累増油5675噸。類似措施實施11井次,累計增油1.59萬噸,增加SEC儲量4.5萬噸。

井間挖潛工藝配套實施

井間儲量存在形式複雜多變,單靠常規技術侷限性太大,該廠根據井間油氣運移規律,積極組織技術攻關,探索出了一系列開採井間儲量的技術工藝。

該廠組織實施的高壓大規模注水技術效果顯著,今年累計實施16井次,增油1.09萬噸,新增SEC儲量6.6萬噸。

基於能量變化為核心的量化注氣技術實施後大幅提高了油井產能,其中大排量注氣實施13井次,增加經濟可採儲量6.5萬噸。

以提液為核心的流勢調整技術的應用實現了油井的均衡生產。TK742井組流勢調整後抑制了底水進一步抬升,提高單元採收率0.2個百分點。上半年,該廠通過流勢調整治理10個井組,增油8199噸,新增SEC儲量4.5萬噸。本文由(石油聘oilpin.net)小編髮布在今日頭條號,轉載請註明出處!


分享到:


相關文章: