案例:組合電器事業部內部物流效率提升研究

一 研究背景

隨著生產技術和管理水平的提高,企業之間的競爭日趨激烈,人們逐漸發現,企業在降低生產成本方面的競爭似乎已經走到了盡頭,產品質量的好壞也僅僅是一個企業能否進入市場參加競爭的敲門磚。這時,競爭的焦點也逐漸聚焦於非生產領域,諸如運輸、存儲、包裝、裝卸、流通加工等物流活動領域。人們開始研究如何在這些領域裡降低物流成本,提高服務質量, 創造"第三個利潤源泉"。

平高電氣是一個以高壓開關為主要產品的重點生產企業,生產管理經過了質量體系建設,精細化管理等一系列的管理提升活動後,生產成本有了大幅的下降,生產效率也有提升。但是在近幾年的生產管理中,生產線上經常存在停工等待的現象,經過了解發現基本都是物料還沒有到位造成的。物料的出庫、轉運過程成了制約生產線效率提升的關鍵因素。

二 事業部物流現狀調查及分析

組合電氣事業部是按照公司“管控上移、經營下沉”的基本思路,以組合電器分廠為主體改制而成。主要業務為72.5~1100kV組合電器、罐式斷路器產品的工程設計、生產組織、物資採購、質量控制、產品安裝及售後服務等工作。

事業部內物流作為裝配的後勤保障環節,對高壓開關的生產製造起著舉足輕重的作用。事業部共有9個庫房,具有點多、面廣、線長的特點。最遠的庫房離裝配車間約500米,嚴重製約了收發料效率。現從事物流工作的主要有13各班組,共計116人。由於2014年常規產品和超特高壓產品計劃產量分別增加1.25倍、 3倍,產量的劇增對裝配的各類資源帶來了極大的挑戰和衝擊。但是由於硬件(設備)及軟件(人員水平、管理能力)等方面的不足以及長期以來存在的各種問題,物流效率低的問題日益凸顯出來。

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問卷及訪談調查

為了瞭解、掌握影響組合電器事業部內部物流效率低的原因,小組成員制定了物流管理調研問卷及訪談計劃。並在相關車間進行了調研及訪談。

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物流用時調查

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三 原因分析及要因確認

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要因確認計劃表

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要因確認表

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四 對策制定及方案實施

可改善項目方案計劃表

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要因改善方案

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可改善項目方案方案實施

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四 對策制定及方案實施

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五 物流效率提升效果評價

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六 結論與展望

通過對平高電氣組合電器事業部物流現狀的分析和調查,找到了導致事業部內部物流效率低的主要原因,結合小組現有的資源狀況,對主要原因進行分類,找出能夠改善的因素進行詳細的分析,提出了改善的方案和措施,並制定了相應的計劃。按照計劃實施了改善方案,通過物流改善前後零件領用流程使用時間的對比,實現了物流效率提升20%的目標。同時,還實現了物流質量改善和人員工作強度降低的效益。對於有效的措施,利用制度、規範等進行了固化,實現了對活動成果的鞏固。後續,事業部將在小組成員的動下,繼續完成改善方案,進一步實現物流效率的更大提升。


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