08.30 6月25日浙江某电厂 2机组炉膛负压低机组跳闸事件分析报告

一、机组概况:

浙江某发电有限公司2号锅炉为加拿大BABCOCK&WILCOX公司设计制造的亚临界、一次再热、自然循环锅炉。汽轮机为法国ALSTHOM公司制造的亚临界、一次中间再热、三缸四排汽双背压凝汽式汽轮机。

发电机为法国ALSTHOM公司制造的T260-640型三相交流同步发电机。2017年12月起#2机组实施综合升级改造,机组由600MW增容至630MW。期间对一次风机进行了增容,新风机为沈阳鼓风机通风公司生产的双级动调轴流一次风机,风机型号:AST-1938/1250-G,风量:117.9m3/s,压头:14896Pa。

二、事件经过:

20:50,#2号机组从480MW加负荷至600MW过程中,运行人员发现一次风机2A电流与动叶开度趋势不一致,立即停止加负荷,就地检查动叶执行机构外部动作正常,并进行了现场检查确认;21:31:39一次风机2A电流自行持续上升,运行人员将一次风机2A动叶切至手动进行干预无效,两台一次风机电流偏差不断增大,21:35:30一次风机2A电流升至172A(正常电流在90A左右,额定电流150A,过流保护定值为174A)。

运行人员判断一次风机2A故障,分别于21:33:09手动停运2A磨煤机、21:36:11手动停运2E磨煤机、21:45:15手动停运一次风机2A和2D磨煤机;21:45:23,机组MFT,首出原因为炉膛负压低低。机组MFT后,现场检查发现一次风机2A旋转油封小室内动叶连接拉叉脱落,风机动叶开度实际到达了100%全开位置。对拉叉进行重新连接和调整,并对连接螺栓进行了点焊加固后,一次风机恢复正常。本次事件非计划停运时间5.25小时,损失电量约236万千瓦时。

三、原因分析:

1.直接原因:机组加负荷过程中,2A一次风机拉叉脱开(拉叉固定螺栓无防松装置,运行中螺栓松动,最终脱落导致拉叉脱开),动叶在弹簧力的作用下自行全开至100%。当时一次风量主要由一次风机2A提供,一次风机2B实际处于失速状态。一次风机2A手动停运后,导致磨煤机一次风量不足,锅炉燃烧率快速下降,炉膛负压低低跳闸。

2.管理原因:一次风机为新改造设备,在制造、到货验收和安装时没有发现设计上存在该安全隐患,安装调试时关键部位的质量验收存在欠缺。

四、暴露问题:

1.新设备验收把关不严,没有及时发现设备厂家设计不合理,拉叉固定螺栓无防松装置。

2.设备安装工艺差,关键验收点辨识不足,缺少必要的质量验收。

五、防范措施:

1.针对一次风机拉叉固定螺栓无防松装置,对一期机组新增的四台一次风机固定螺栓进行焊接固定。

2.完善检修作业文件包,明确涉及风机动叶连接件的检修工艺为质检点。进一步完善运行规程,明确风机动叶故障或电流异常时的具体操作要求。

3.后续技改项目实施过程中,要加强设备出厂、到货和安装的验收工作,加强对设备投运后运行状态的跟踪。


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