湖北計量護航企業復工復產 連續奮戰十天不停歇

“沒想到你們能這麼快就把所有設備檢測完了,實在太感謝了。”3月25日上午,東風本田汽車有限公司(以下簡稱“本田公司”)工作人員在湖北省計量院取回已完檢的

800件扭矩設備後,當即豎起大拇指,感激不已。


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東風本田送檢的800件扭矩設備

據瞭解,經過武漢市政府批准,東風本田成為武漢市首批覆工復產的企業,這是武漢車企“滿血復活”的重要信號。然而本田公司生產線上的800餘件扭矩設備已經到期,必須要經過計量檢定合格後才能繼續使用。


3月13日,湖北省計量院力學所接下了這項十分緊迫的任務。省計量院副總工、力學所所長鬍翔在與企業充分溝通後,迅速組織召開線上工作協調會,抽調包福、王昱和餘燁等三名骨幹檢定員組成本田業務檢測小組。


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計量檢定員正在檢定扭矩扳子

據悉,此次送檢的扭矩扳子用於汽車生產線螺栓擰緊檢測,在保證汽車產品安全與產品質量等方面起到關鍵的作用。


“由於扭矩扳子檢定裝置是機械式的,檢完一個扭矩扳子就需要人工加載、卸載24次。為了提高工作效率,我們採取合作檢定的方法——兩個人輪流替換進行操作、記錄原始數值。”檢定員王昱告訴記者,這些扳手屬於定值式扳手,每檢定一個點均需要專用的扭矩調節器進行反覆調節。一天下來,檢定近100把扭矩扳子,需要反覆調節扭矩值300餘次,人工加載、卸載2000餘次,長時間保持同一個動作,站起身時,少不了腰痠背痛、頭暈目眩。並且,這批扭矩扳子涉及本田公司三個分廠、多個生產部門,還需在檢定過程中分門別類,避免混淆。


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檢定員讀取錶盤式扭矩扳子的示值

“這次需要檢測的扭矩扳子包含六個種類,有五種類型扳頭,要完成這次檢定工作,必須具備各種與扳頭搭配的扭矩轉接頭。雖然扭矩轉接頭器件不大,卻能直接影響扭矩測量儀器的準確度。”據檢定員包福介紹,由於有的扳頭屬於廠家定製,導致將近100把扭矩扳子的檢定無法進行。在發現問題後,胡翔當即召集工程師,連夜商討扭矩轉接頭加工的技術方案。隨後餘燁深夜加班將圖紙繪製完成,計量院緊急聯繫有加工資質的相關企業,24小時內高質量、高精度完成30多件工裝的趕製。


經過十天的連續奮戰,

800多件扭矩設備全部完成檢定,

助力企業順利復工。


文章來源:湖北省計量測試技術研究院、 荊楚網


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