三分鐘帶你瞭解絲光機

早在20世紀60年代末,無錫漂染廠就研究試驗成功卡其類織物的打卷式短流程練漂工藝,並通過國家鑑定。該工藝使織物在卷染機上吃鹼打卷後,先吊進煮布鍋鹼練,再回卷染機氯漂的打卷式練漂過程由原來44h縮短到2h。

對於卡其類織物,由於在絲光機上一般洗鹼不淨,容易產生反面極光和擦傷。為確保在穩定區內將織物上所含的濃鹼洗至60g/L以下,必須做到衝足吸淨。如用鹼泵輸送則有噪聲和易漏鹼,對環境不利,且佔地和消耗電力。如用蒸汽引射,雖益處較多,但蒸汽壓力低時,會引不出衝鹼。通過試驗發現,蒸汽引射與所輸淡鹼箱液麵離衝鹼溢流口的高度有關,離溢流口近易輸,而鹼溫超過75℃也引不上鹼。為此,我們將用於逆流沖洗的淡鹼槽抬高到上沿口緊接布鋏導軌,使液麵離溢流口高度降低到原來地下淡鹼箱的1/3以下。另外,淡鹼槽內不加溫,只利用淨洗區逆流過來的淡鹼溫度,再通過引射裝置的蒸汽即可加熱到70℃。因此,引射的蒸汽壓力僅需0.015MPa便能大量輸出到衝淋口,既省去了離心泵,又極大地改善了冬季車間多霧的現象。

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要將大量衝在布上的淡鹼吸淨,除了多孔吸板要平整、熱洗鹼外,還要拉足幅寬,因此要求吸風真空度大,這就增強織物與多孔吸板的摩擦而產生極光。為減小摩擦,我們將平面摩擦的多孔吸板改成能轉動的小橄欖輥,成斜形以45°角排列在原來吸風板的位置上,使原來吸口對布面的平面摩擦變成與小橄欖輥的滾動摩擦。只要真空度正常,最大的衝鹼量也能吸去,不但解決了因摩擦而產生的極光和擦傷問題,提高了織物反面色光的質量,而且只用三衝三吸,便能達到穩定區的洗鹼要求。這對減輕維修量、降低空氣中的溼度和霧氣,以及減少地面導管等都帶來好處。

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因為採用熱鹼絲光後,反應時間可減少1/2,即能從50s降低到25s~30s。例如瑞士貝寧格的BEN2DIMENSA熱鹼絲光機生產29tex紗卡時,車速為55m/min,軋鹼濃度為240g/L,反應區作用時間僅22s,其絲光鋇值為133.2;另外以近似規格紗支(28tex)的紗卡,在常溫絲光的荷蘭布魯格曼24/14直輥絲光機上生產,當車速為40m/min、反應區時間為48s時,其鋇值為132.5。


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