抚顺石化聚丙烯装置“心脏”每年可节约50多万元

[导读] 日前,抚顺石化公司两名技能专家对烯烃厂30万吨的聚丙烯装置“心脏”——挤压造粒机组进行技术改造,解决了密封泄露问题,提高了机组稳定性。预计每年可为烯烃厂节约运行维护费用50多万元。

两位专家为30万吨聚丙烯装置做“心脏手术”

年节约运行维护成本50多万元

  (记者 佟玲)日前,抚顺石化公司两名技能专家对烯烃厂30万吨的聚丙烯装置“心脏”——挤压造粒机组进行技术改造,解决了密封泄露问题,提高了机组稳定性。预计每年可为烯烃厂节约运行维护费用50多万元。

  承担着抚顺大乙烯项目的抚顺石化烯烃厂,其年产量30万吨的聚丙烯装置,是抚顺市最大的单套聚丙烯装置。目前还生产出口罩和防护服原料。然而近一段时间以来,该装置的“心脏”——挤压造粒机组,其熔融泵旋转接头密封泄漏,造成频繁停车,影响生产。

  得知这一情况后,抚顺石化技能专家徐强和高级技师方志刚决定为该装置进行“心脏手术”。在检查中,他们发现熔融泵上部密封体下沉,与轴线倾斜角度大于15O,导致动静密封面歪斜,接触不良;再加上导热油入口管线的重量压在了外漏的密封体上,管线在受力、受热变形后,重量压在了密封体上,使上部密封体歪斜密封产生泄漏。二人连夜对检查发现的问题进行逐一研究、查找资料,最终制定了科学的技术改造方案。

  技术改造过程中,他们一边对管线的支撑加固调节,一边加长螺杆,对加固装置进行调节,增加了强度,使管线不对密封体受力。然后,改变密封体起固定作用的丝杠连接方式,由原来的单向定位改为双向固定,提高了旋转的稳定性。

  历经一周的反复研究、实践,挤压造粒机组技术改造终于完成。从一个多月的运行情况看,密封情况良好,解决了泄露问题。预计,经过技术改良后,每年可为烯烃厂节约停车和维修费用50多万元。


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