【修机】从业人员必知,发动机油门控制系统原理

油门控制系统工作原理

【修机】从业人员必知,发动机油门控制系统原理

液压挖掘机发动机油门控制系统主要由油门旋钮6、控制器9、油门电动机12、转速传感器7等电器元件组成,其原理如图1所示。该油门控制系统用于实现发动机转速的智能控制,这种智能控制可有效利用发动机功率,使发动机动力与液压系统取得最佳匹配效果。

当启动开关1打到ON挡时,电磁式电源总开关2得电吸合。启动发动机后(启动电路从略),发电机5输出的电流经过电磁式电源总开关2分为2路:一路直接给显示器8、控制器9、应急模式开关11和应急油门控制模块14供电;另一路经启动开关1给控制器9输出上电信号,同时给油门旋钮6供电,控制器9上的信号灯点亮。

当油门旋钮6调节至某个挡位时,油门旋钮6将对应挡位的油门信号、转速传感器7将发动机转速信号、油门电动机12的位移传感器将位移信号反馈给控制器9。控制器9将上述反馈信号处理后输出驱动信号,驱动油门电动机12拉动油门拉杆,使油门拉杆位置发生变化,进而使发动机的转速向目标转速改变。

当发动机转速达到油门旋钮对应挡位设定的转速值时,控制器9停止输出驱动信号,从而完成对发动机油门位置的自动控制。同时,控制器9输出对应挡位的电流值给主泵比例电磁阀10,用于控制主泵斜盘倾角,确保主泵功率与发动机功率达到最佳匹配值。

当控制器9出现故障,导致发动机转速无法调整时,可先将应急模式开关11扳到应急一侧,再使用应急油门控制开关13调节发动机油门的大小,以确保挖掘机还能继续工作。

为降低挖掘机油耗,发动机油门控制系统还有自动怠速功能和机械怠速功能。自动怠速功能是当油门旋钮挡位对应的发动机转速大于1350r/min且挖掘机没有动作时(先导压力PX开关16和先导压力PY开关15打开),延时3s后执行自动怠速功能,并维持这个转速。当挖掘机有动作时,控制系统将在1s之内将发动机转速上升到原来的转速。

机械怠速功能是当挖掘机无动作且发动机转速大于机械怠速(1000±50)r/min时,按下机械怠速开关17,控制系统自动将发动机转速下降到1000±50r/min,并维持这个转速,当挖掘机有动作时,控制系统将在1s之内将发动机转速上升到原来的转速。

液压挖掘机在装配或更换油门软轴、油门电动机或控制器等相关部件后,需重新进行电控系统自动油门设定,使油门旋钮各挡位能对应控制系统设定的发动机转速,确保自动油门控制功能正常工作。

故障排查方法

发动机油门控制系统常见故障有电动油门不起作用、自动怠速功能或机械怠速功能异常等情况。

(1)电动油门不起作用

电动油门不起作用故障的检查顺序如下所述。用万用电表测量油门旋钮,当油门旋钮在I挡和X挡之间调节时,其电阻值是否在1~4kΩ之间变化。若油门旋钮电阻值没有变化,说明油门旋钮损坏,更换即可。若油门旋钮电阻值有变化,则将模式开关选择到应急模式,测试应急油门开关可否增、减油门。若应急油门开关可调节油门,应检查应急模式开关到控制器ECU-2000之间的“97#和98#”连线是否正常。发动机油门控制系统的应急模式如图2所示。

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若应急油门开关不能增、减油门,应进行以下检查:按住应急油门开关增大或减小油门,用万用电表测量伺服电动机上的119#和119A#线之间是否有24V电压。若有24V电压,可能是伺服电动机出现故障;若没有24V电压,应拆下转接盒里的模式选择开关及应急油门开关,先检查其接线是牢固,再检查从开关到应急油门控制模块的线束连接是否正常。

若上述线路连接完好,应在伺服电动机上的119#和119A#线之间通上正、反向电压,检查伺服电动机伸缩臂是否能伸出或缩回。同时,用万用电表测量伺服电机位置反馈“71#和72#”线之间的电阻值应该在0~10kΩ之间连续变化。若伺服电动机伸缩后测量出来的电阻值正常,则应检查变化的电阻信号是否输送给控制器(可从控制器接头端子测量伺服电动机电阻变化情况)。如果测量出该电阻值不正常,则应检查相关线束是否正常。若线束正常,则是伺服电动机位置反馈信号损坏。经过以上检查,若判断所检查的部件均完好,则可判断为控制器存在故障。

(2)自动怠速功能异常

挖掘机发动机自动怠速异常通常分2种情况:一是发动机高速且先导手柄中位时,发动机转速不能自动下降到怠速,二是发动机怠速且先导手柄动作时,发动机转速提不起来。

当挖掘机所有先导手柄回到中位时,ECU应控制发动机油门自动降低到怠速1350r/min转速,使发动机处于低油耗状态。当挖掘机工作装置动作时,先导油在回路中建立起先导压力,安装在回路中的压力开关(PX/PY)在压力达到设定值时,压力开关应导通,给ECU接地信号,ECU通过伺服电动机控制油门将发动机转速提升到工作速度。当挖掘机工作装置停止动作时,先导油在回路中失去先导压力,安装在回路中的压力开关(PX/PY)应断开,给ECU断开信号,ECU通过伺服电动机控制油门将发动机降低到低怠速。

发动机高速时怠速降不下来,说明ECU持续接到接地信号,使伺服电动机维持在高速状态。检查时可拔掉压力开关PX、PY的插座接线端,若系统自动怠速正常,说明压力开关损坏,更换即可;若速度降不下来,应检查压力开关信号线是否短路或控制器内部是否有故障。

扳动先导手柄时,发动机转速仍然保持怠速,说明压力开关对控制器一直反馈开路信号。检查时可拔下接到压力开关PX、PY上的接线插座,用1根辅助导线连接正负极接线端,查看发动机转速是否迅速提升。若提升起来,说明压力开关损坏;若无变化,则检查压力开关信号线是否短路、断路,或控制器内部是否有故障。

挖掘机机械怠速与自动怠速的区别是手动降速与自动降速,机械怠速故障处理方法与自动怠速类似,这里不再赘述。

故障排查实例

(1)故障现象

1台20t挖掘机,在调试过程中出现自动油门不能调节故障,在反复测试寻找故障的过程中,显示器突然先后出现通讯中断和黑屏故障。

(2)故障排查

首先排查仪表电路,发现仪表保险丝烧坏,更换保险后显示器能够正常开启,但自动油门仍不能调节;其次,使用万用电表测量油门旋钮在I挡和X挡之间旋转时电阻值正常。再次,将发动机转换到应急模式,通过应急油门开关增、减油门,油门可调节。然后,测量应急模式开关到控制器ECU-2000之间的“97#和98#”连线,发现驱动线存在短路现象,修复该线路后试机,故障仍然存在。接着,在伺服电动机上的“119#和119A#”线之间通上正、反向电压,伺服电动机伸缩臂工作正常,同时测量伺服电动机的位置反馈“71#和72#”线之间的电阻在0~10kΩ以内连续变化,说明伺服电动机的位置反馈电阻值正常。最后,分析以上检测结果均正常,可判断控制器存在问题。更换控制器后试机,故障现象消失。拆检更换下来的控制器,发现其驱动电路内部电阻烧坏,遂将旧件返厂修复。

(3)原因分析

分析认为,该挖掘机安装的是老式控制器,没有大电流输出保护装置。在长时间油门标定过程中,驱动伺服电动机的线路短接,产生了很大短路电流。长时间的大电流不仅烧毁了控制器电路,同时烧坏了给仪表和控制器供电电路上的保险丝,所以在测试过程中显示器突然出现通讯中断和黑屏。改进后的控制器在电动机驱动电路中增加了驱动电流采集电路,当驱动电流超过一定数值时,控制器将不再输出驱动信号,有效避免了因电动机驱动电路大电流放电而烧坏控制器故障的发生。

本文选自《工程机械与维修》杂志2017年第8期


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