提高国产细纱长车集体落纱效率的两项改进

提高国产细纱长车集体落纱效率的两项改进

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提高国产细纱长车集体落纱效率的两项改进

国产长车1008锭,改造了紧密纺,目前细纱锭速在16500RPM~17500RPM。为了保证质量稳定,同时还要提高产量,从落纱工艺和运转管理两方面对提高集体落纱效率做了以下工作:

提高国产细纱长车集体落纱效率的两项改进

落纱工艺方面

(1)链轮齿数越小,钢领板下降速度越快,设定落纱恒速越高;钢领直径越大,钢领板下降速度越快,设定落纱恒速越高。

(2)停主机时间,落纱恒速越高,包脚纱越少,时间参数越小。

(3)停车时纱头状态,较松时,增加罗拉启动滞后时间。

(4)包身纱的确定:经验确定包身纱为2.5圈左右时最好,多了不利于后道工序找头;少了落纱张力大,增加断头。

调整措施:包身纱的圈数多时,将落纱速度下调。配合钢领板下降的速度,纱支越高速度越慢,具体的要看包身纱的圈数,主轴运行20S后自动进入十段速运行,系统内设定,钢领板拉中位,始纺升速度750,降速度为1300,拉中位位置取决于捻系数,越大,拉中位越高。

(5)包脚纱的确定:确定3~5圈脚合适,多了,锭脚缠绕回丝太多,甩不掉,多次落纱后,锭脚回丝累计过多。太少时,拔管时纱线易滑脱,断头增多。

调整措施:关主电机位置主要确定尾纱圈数,钢领板延时越少,圈数越少。

(6)落纱高点:落纱后钢领板上升的高度,升到隔纱板上方2-3mm。

(7)主机和负压风机的启动情况:原先主机和负压风机同时启动,纱线未经过很好的负压吸附在网格圈表面,纱线断头多。调整为负压风机先于主机启动。这个由厂家在程序里面调整,现在是负压风机提前30秒启动。

(8)目前的落管数必须大于或等于设定的落管数才开始落纱。例如目前落管数为980个,设定的为1030,此时不落纱,必须至少走够1030个才开始落纱。贝斯特车落管数的最少数设定为:锭数+弯道上的数量。

(9)需要注意检查集落气架气缸内套磨损,气门没有调整好,造成走管不到位,不能落纱。

(10)管箍直径须与纱管内径相配套,否则,抓管器不能顺利拔管。

(11)十段速参数:一般起始段速度在9000~11000RPM,长度在50米,后续四段逐次提升速度,在达到高速阶段,纱线成型需要完成管底成型阶段;落纱阶段锭速在11000~13000RPM,长度在50米左右。十段速曲线图,呈现开口向下右偏形态的抛物线,每段间过度需要平滑。

(12)每两周检查气架一次,主要检查气架高低及里外居中,两侧气架要求高低位置一致,气架上升到机梁处摆进,调整气架铝合金内侧面到机梁外侧面距离。纺纱管位过高易把抓管器顶掉。

提高国产细纱长车集体落纱效率的两项改进

运转管理方面

(1)落纱后,挡车工应该快速绕车一周,对断纱的锭位生头或接头时,应根据断头的多少,采取不同的处理方案,每边断头不多于15根时,采用顺接头;多于15根时,采用跳接头,即先接好接的。对已缠花的锭子,先抬起摇架,留事后重点处理,合理运作,确保在最短的时间内,开起最多的纱锭。

(2)从运转的铝套管锭子上拔纱管时要使用刹锭器,否则拔管时易造成铝套管上部的离合器损坏;禁止长时间不复位刹锭器,易造成另外三个锭子出现弱捻。严禁在同一锭带盘上同时刹住两个锭子,易造成同锭带传动的锭子产生弱捻纱。

(3)锭盘和锭杆上的回丝需要及时清理干净,保证纱管可以轻松插到锭子上,不出现高管现象,否则集落气架有个动作是压平纱管,已造成抓管器掉落或损坏。

(4)集落使用纱管,不能使用“戒指”纱、小纱把,造成生头困难。

(5)长车加捻卷绕高线速度传动部件产生的“滚盘风”对纺纱影响很大,会造成飞花积聚,断头增加,需要定期清理地排风清洁,保证地排风负压风压及排风通畅。

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