提高國產細紗長車集體落紗效率的兩項改進

提高國產細紗長車集體落紗效率的兩項改進

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提高国产细纱长车集体落纱效率的两项改进

國產長車1008錠,改造了緊密紡,目前細紗錠速在16500RPM~17500RPM。為了保證質量穩定,同時還要提高產量,從落紗工藝和運轉管理兩方面對提高集體落紗效率做了以下工作:

提高国产细纱长车集体落纱效率的两项改进

落紗工藝方面

(1)鏈輪齒數越小,鋼領板下降速度越快,設定落紗恆速越高;鋼領直徑越大,鋼領板下降速度越快,設定落紗恆速越高。

(2)停主機時間,落紗恆速越高,包腳紗越少,時間參數越小。

(3)停車時紗頭狀態,較松時,增加羅拉啟動滯後時間。

(4)包身紗的確定:經驗確定包身紗為2.5圈左右時最好,多了不利於後道工序找頭;少了落紗張力大,增加斷頭。

調整措施:包身紗的圈數多時,將落紗速度下調。配合鋼領板下降的速度,紗支越高速度越慢,具體的要看包身紗的圈數,主軸運行20S後自動進入十段速運行,系統內設定,鋼領板拉中位,始紡升速度750,降速度為1300,拉中位位置取決於捻係數,越大,拉中位越高。

(5)包腳紗的確定:確定3~5圈腳合適,多了,錠腳纏繞回絲太多,甩不掉,多次落紗後,錠腳回絲累計過多。太少時,拔管時紗線易滑脫,斷頭增多。

調整措施:關主電機位置主要確定尾紗圈數,鋼領板延時越少,圈數越少。

(6)落紗高點:落紗後鋼領板上升的高度,升到隔紗板上方2-3mm。

(7)主機和負壓風機的啟動情況:原先主機和負壓風機同時啟動,紗線未經過很好的負壓吸附在網格圈表面,紗線斷頭多。調整為負壓風機先於主機啟動。這個由廠家在程序裡面調整,現在是負壓風機提前30秒啟動。

(8)目前的落管數必須大於或等於設定的落管數才開始落紗。例如目前落管數為980個,設定的為1030,此時不落紗,必須至少走夠1030個才開始落紗。貝斯特車落管數的最少數設定為:錠數+彎道上的數量。

(9)需要注意檢查集落氣架氣缸內套磨損,氣門沒有調整好,造成走管不到位,不能落紗。

(10)管箍直徑須與紗管內徑相配套,否則,抓管器不能順利拔管。

(11)十段速參數:一般起始段速度在9000~11000RPM,長度在50米,後續四段逐次提升速度,在達到高速階段,紗線成型需要完成管底成型階段;落紗階段錠速在11000~13000RPM,長度在50米左右。十段速曲線圖,呈現開口向下右偏形態的拋物線,每段間過度需要平滑。

(12)每兩週檢查氣架一次,主要檢查氣架高低及裡外居中,兩側氣架要求高低位置一致,氣架上升到機梁處擺進,調整氣架鋁合金內側面到機梁外側面距離。紡紗管位過高易把抓管器頂掉。

提高国产细纱长车集体落纱效率的两项改进

運轉管理方面

(1)落紗後,擋車工應該快速繞車一週,對斷紗的錠位生頭或接頭時,應根據斷頭的多少,採取不同的處理方案,每邊斷頭不多於15根時,採用順接頭;多於15根時,採用跳接頭,即先接好接的。對已纏花的錠子,先抬起搖架,留事後重點處理,合理運作,確保在最短的時間內,開起最多的紗錠。

(2)從運轉的鋁套管錠子上拔紗管時要使用剎錠器,否則拔管時易造成鋁套管上部的離合器損壞;禁止長時間不復位剎錠器,易造成另外三個錠子出現弱捻。嚴禁在同一錠帶盤上同時剎住兩個錠子,易造成同錠帶傳動的錠子產生弱捻紗。

(3)錠盤和錠杆上的回絲需要及時清理乾淨,保證紗管可以輕鬆插到錠子上,不出現高管現象,否則集落氣架有個動作是壓平紗管,已造成抓管器掉落或損壞。

(4)集落使用紗管,不能使用“戒指”紗、小紗把,造成生頭困難。

(5)長車加捻卷繞高線速度傳動部件產生的“滾盤風”對紡紗影響很大,會造成飛花積聚,斷頭增加,需要定期清理地排風清潔,保證地排風負壓風壓及排風通暢。

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