鞍鋼 2580m3 高爐停爐實踐

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李建軍 1,劉德輝 1,曾宇 1,李曉春 1,孟凡雙 1,姜喆 2

(1. 鞍鋼股份有限公司鍊鐵總廠,遼寧 鞍山 114021;

2. 鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山114009)

摘要:對鞍鋼新 5# 高爐(2580 m3)停爐過程進行了總結。通過在停爐前進行安全準備、洗爐和預倒槽,並準確選擇殘鐵口位置、計算殘鐵量,料面平穩降至風口區域,整個過程耗時約18 h,其間沒有出現爆震,實現了安全堯快速停爐。

關鍵詞:高爐;停爐;殘鐵;降料面



鞍鋼股份有限公司鍊鐵總廠新 5 # 高爐(2580 m3) 第 1 代爐役始於 2009 年 6 月 30 日,於 2018 年 9 月 13 日停爐大修,第 1 代爐役 9 年 3個月,生產生鐵 1 693.51 萬 t,單位高爐容積產鐵量為 6 089.58 t。 高爐生產後期,爐缸溫度(熱電偶顯示)大幅升高,最高達到 640 ℃,表明爐缸炭磚減薄,理論計算得出,最薄處炭磚厚度小於300 mm;同時,高爐出現漏煤氣現象,存在安全隱患。 受安全因素影響,高爐產能受到極大制約,燃料比長期處於 560~580 kg/t,遠高於國內同容積高爐燃料比520 kg/t 的水平。 鑑於此種情況,高爐於 2018 年 9月 13 日停爐大修。

1 停爐前準備

(1)安全準備。 為了確保安全停爐,新 5# 高爐從 2018 年 8 月初開始,對高爐打水和外部漏水情況進行處理,以確保積水不進入渣鐵道和殘鐵溝區域,並在出殘鐵完成前,保證此項工作時時受控。

(2)停爐前洗爐。為了清洗爐牆粘結物,更好完成出殘鐵作業,於8月 20日開始物理洗爐,即採取保持高爐適宜強度、降低終渣鹼度和提高爐溫等措施,將鐵水[Si]含量控制在0.6%左右,使入爐鹼度由1.45 逐漸降低到1.32,鐵水[S]含量控制在 0.02%~0.025%之間,風壓在保證穩定順行的基礎上適當提高。

(3)倒槽工作。 為了保證預休風前高爐順行狀態,防止由於集中倒槽槽中粉末增加,影響高爐順行,於 8 月 28 日至 9 月 3 日,對球團礦槽預倒一遍。 其餘燒結礦槽,由於原料供應緊張、經常倒空,本次不採取預倒槽。 從 9 月 11 日開始,高爐逐步控槽存、倒槽。預休風后,燒結礦剩餘 300 t,球團礦剩餘 200 t,焦炭僅剩餘 150 t,倒槽槽存剩餘較少,減少了倒料難度,降低了環保風險。

2 停爐操作

2.1 殘鐵口位置選擇

由於運輸因素,新 5# 高爐爐缸區域只有西偏北、東偏南部位有出殘鐵位置,考慮東、南兩鐵口之間夾角小、鐵水流動大,侵蝕相對較重,因此選擇在東偏南方向(6#、7# 風口)開殘鐵口。殘鐵口位置選在標高 7.64 m 處,即爐牆第一層陶瓷杯中部(二段冷卻壁下部)。 殘鐵口位置選擇情況如圖 1所示。

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2.2 殘鐵量計算

根據鞍鋼高爐情況,按以下經驗公式[1]計算爐缸內殘鐵量,

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式中,為殘鐵量,t; 為殘鐵係數, 一般取 0.5~0.6,侵蝕嚴重的爐底取上限,較輕取下限; 為爐缸直徑,m;為實際死鐵層深度,m;為熱態鐵水密度,t/m3。考慮新5# 高爐長期處於低強度生產,其係數可按 0.45 計算。經計算得出,高爐殘鐵量為850.2 t。 實際出鐵量為 521.6 t,比預計少約 330 t,分析原因如下:

(1) 降料線打水多,造成爐缸物理熱不好,殘鐵流動性差,側壁掛鐵;

(2) 停爐前邊緣發展,爐缸活躍度和物理熱不足,鐵水流動不好,殘鐵沒出淨;

(3)從侵蝕程度分析,爐缸中心侵蝕不多,邊緣侵蝕多,為象腳型,說明爐缸在整個爐役中沒有吹活。

2.3 二次降料面操作

高爐大修停爐,理想狀態是將料面安全、平穩降到風口處,但在降料面時容易出現爐頂煤氣溫度過高燒壞爐頂設備[2]、煤氣中H2含量高與沒有反應的O2反應而產生爆震[3]的情況。因此,降料面過程要嚴格控制爐頂煤氣中H2 含量[4],要求小於4%。當爐頂 H2 含量大於4%時,需及時減小爐頂打水量。鞍鋼新 5# 高爐從 2018年9 月13日14:15 開始降料面, 到9 月 14 日 8:55 休風結束,共耗時約 18 h。降料面過程中煤氣成分和料線數據如表 1 所示。

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降料面期間每隔 0.5 h 取 1 次煤氣樣,分析煤氣中 N2、H2、CO、CO2 和 O2含量,嚴格控制H2和 O2 成分變化。當出現 H2>12%>O2>12%或風口吹空時,立刻停止回收煤氣[5]。通過煤氣中的CO2含量判斷料面降落位置,9 月 13 日 22:30 煤氣中的 CO2 含量減小到 3.9%,證明此時料面已經降到爐腰附近位置[6],與實測數據基本一致。9 月 14日 8:55 降料面操作結束,此次降料面過程共計打水 1 548 t,料面平穩且平整地降到風口區域,未出現爆震情況。

2.4 爐前出鐵情況

二次降料面期間的出鐵情況見表 2。二次降料面期間計劃出鐵 3 次,實際出鐵 3 次。 降料線打水和休風前爐缸物理熱充足是殘鐵出淨的必要條件。由於新 5# 高爐降料線時打水多,造成爐缸物理熱不足,3 次鐵的渣鐵物理熱和渣鐵流動性不好,爐前出鐵不理想。

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3 結語

鞍鋼新 5# 高爐停爐大修採用空料線爐頂打水方法,整個過程歷時約 18 h。停爐前,採取保持高爐適宜強度,降低爐渣鹼度,提高爐溫等措施,洗爐效果顯著、並通過預倒槽保證了預休風前高爐順行狀態,減少了倒料難度,降低了環保風險。停爐期間,準確選擇殘鐵口位置,並在降料線過程中嚴格控制煤氣成分和出鐵時機,將料線平穩降至風口區域,爐內沒有出現爆震情況,實現了安全、快速停爐。

參考文獻

[1] 李建軍, 劉德輝. 鞍鋼 3200 m3 高爐大修停爐實踐 [J]. 鞍鋼技術, 2018(2): 42-45.

[2] 張益民, 趙乾坤, 王永山, 等. 永鋼 2 號高爐空料線快速停爐實踐[J]. 鍊鐵, 2015, 34(5): 48-50.

[3] 朱建偉, 劉全興. 鞍鋼 11 號高爐停爐操作實踐 [J]. 鍊鐵,1999, 18(5): 39-40.

[4] 姜慶喜, 張洪宇, 謝明輝, 等. 鞍鋼 2580 m3 高爐冬季降料線未出殘鐵停開爐實踐[J]. 鞍鋼技術, 2018(5).

[5] 佟溥昊, 戴永燕, 蔣益, 等. 鞍鋼鮁魚圈 1 號高爐停爐實踐 [J], 冶金能源, 2018, 37(2): 7-10.

[6] 周傳典. 高爐鍊鐵生產技術手冊[M]. 北京: 冶金工業出版社, 2008.


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