雙輪銑槽機液壓系統故障現象及診斷維修方法

一、雙輪銑槽機液壓系統維修故障現象

在鎮江某大橋北錨旋的防滲牆施工中,使用了該雙輪銑。 安裝完畢進行調試時發現該機液壓油泵 的液壓系統工作不正常,其故障現象如下:

(1)啟動驅動液壓油泵的液壓馬達後,將速度調節 鈕由零位逐步增大,在其額定速度的 30% 的刻度範 圍內轉動時,液壓油泵不工作,轉速為零;

(2)當轉至大於額定速度的30%的刻度時,液壓油泵才開始緩慢轉;

(3)調到額定轉速的位置時,液壓油泵轉速只達到800r/min(額定速度應為 400r/min)

雙輪銑槽機液壓系統故障現象及診斷維修方法

雙輪銑槽機

二、雙輪銑槽機液壓維修

(1)液壓油泵動力不足,工作時未能達到額定輸出壓力;

(2)液壓回路中可能有內洩漏,加載後洩漏量增大,使得液壓油泵驅動馬達轉速大幅度降低。 對照安裝前的維護保養紀錄,再次檢查液壓元液壓液力件,逐步縮小故障點的範圍,最終將目標集中在與液壓馬達相連的一個單向閥上。

液壓馬達進出口附近的油路圖如圖 所示。單向閥固定在液壓馬達的外殼上,液壓油泵正常 工作時液壓馬達進油口的油壓應始終大於回油口 的油壓,正確安裝情況下,該閥應關閉,液壓油全部 流入液壓馬達。

根據維修紀錄,該閥在安裝前曾從液壓馬達上拆下進行保養。 重新安裝時,該閥方向裝反進油時,單向閥處於開啟,液壓油分流,僅有部分油進入液壓馬達,而液壓馬達的轉速取決於流量,因此一直達不到額定轉速。

當帶負荷試運轉時, 由於液壓系統壓力增高, 單向閥開口也隨之加大, 這時從進油口向回油口的洩漏量增大,液壓馬達轉 速隨之下降,液壓油泵無法正常工作,因此產生了上述故障現象。 閥之所以裝反是因缺少安裝標記,重 新將該閥換向安裝,啟動液壓油泵,其轉速恢復正常, 故障得以排除。


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