邯鋼在全國率先完成超低排放改造

邯钢在全国率先完成超低排放改造

邯鄲鋼鐵 圖片來自於視覺中國

長城網邯鄲訊(記者武萌 通訊員馮濤 蒿文祥)近日,記者從邯鄲市環保局獲悉,河鋼邯鋼作為邯鄲龍頭企業,率先實施了超低排放改造。記者在河鋼邯鋼邯寶鍊鐵廠360平方米燒結機脫硫脫硝主控室看到,二氧化硫、顆粒物的排放數值都是個位數,相對較高的氮氧化物排放值才22.0mg/Nm³,那麼作為排放總量較大的鋼鐵燒結機如何實現超低排放的呢?

今年以來,邯鄲市為降低大氣汙染物排放總量,在全市開展了鋼鐵、焦化行業超低排放改造和無組織排放治理。河鋼邯鋼開展實施了超低排放改造。

河鋼邯鋼邯寶鍊鐵廠劉京瑞告訴記者,邯鋼是國內首家應用並消化吸收國際領先的活性炭脫硫脫硝工藝(CSCR)完成燒結機煙氣治理的企業,成為第一個吃螃蟹的人。

記者在控制室東面的工藝介紹電子牆上看到,該工藝採用逆流法,使煙氣和活性焦充分接觸。主要由吸附系統、解析系統、活性炭運輸系統、活性炭卸料存儲系統、氨水供應系統、制酸系統及配套公輔系統組成。採用該工藝後,不僅比傳統錯流法脫除效率高,而且排放指標更是當前世界最低。

該公司負責該系統運營的高瑞芳主任告訴記者,鋼鐵廠主要汙染集中在焦化和燒結兩個環節。而燒結作為全廠工業廢棄物的垃圾回收站,強化治汙更具有特殊意義。邯鋼通過燒結煙氣超低排放改造,不僅環境美了,而且經濟效益明顯。

經濟方面,高瑞芳給記者算了一筆賬,原來燒結機僅能脫硫,燒結每噸礦需7-8元,現在採用新技術後,能夠脫硫、脫硝、除塵、削減二噁英,同時也解決了煙氣消白問題,全部下來20元/噸礦以上。但新技術吸附後的SO2轉變成濃硫酸,一年有2萬多噸,一年也有1400萬元經濟效益。更重要的是,超低排放後,政府實施差別化管控,減少停限產,使主動作為的企業受益。


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