催化裂化分馏塔器壁泄漏原因分析及处理措施

催化裂化装置的分馏塔在运行期间,操作工在巡检时发现有汽油味,仔细查找后发现塔器外保温有油滴,在现场通过拆除保温检查发现塔器上部一焊缝处出现砂眼。考虑到塔器下部温度较高,装置进行了紧急停工。停工后对发生泄漏的原因进行了分析,装置紧急停工抢修,将分馏塔吹扫置换后,采用挖补的方式更换砂眼处壁板一块,并在冲蚀严重的部位贴补不锈钢钢板一块。

1 .设备现场检查基本状况

分馏塔2000年7月份投用,塔体上部材质为20R,设计厚度为10mm。发生腐蚀穿孔的部位在分馏塔的第二层塔盘支撑圈焊缝上部约70mm处,上侧紧挨分馏塔器壁环焊缝,两层环焊缝间距100mm,穿孔周围测厚3mm左右,向两侧逐渐增加;两个环焊缝上下的器壁测厚在9mm左右。与发生穿孔部位相对的塔器器壁的测厚有两处较薄,分别为4.6mm和6mm。

2. 设备腐蚀泄漏原因分析

2.1工艺状况原因

检查发现部分塔盘发生一定程度的腐蚀,局部有麻点,部分塔盘升气孔有裂纹,与该区域工作环境及处理的油品性质有一定关系(正常蜡油硫含量为0.5左右、酸值0.6左右,加工较差油品时硫含量上升为0.8、酸值为1.1)。分馏塔材质为20R,耐腐蚀性能差。工作环境为典型HCl-H2S-H2O腐蚀环境。腐蚀环境中HCl主要来源于原料油中的无机盐类和有机氯化物,其中无机盐类在一定温度下水解生成HCl。氯化物在催化裂化反应中生成HCl气体,同时原料中的氮化物在催化裂化反应条件下有一部分生成了NH3,在较低温度下,HCl和NH3在分馏塔内形成NH4Cl。腐蚀环境中H2S主要来源于原料油中的含硫化合物,例如:硫醚、环硫醚、噻吩等在高温下分解产生。HCl和H2S的沸点都非常低,一般会伴随着油气积聚在分馏塔顶。由于分馏塔顶温度较低,顶循环回流返塔温度约为70℃,低于水蒸气的露点温度,有液相水出现,所以从而加速了NH4Cl的生成,NH4Cl水溶液随塔内液相回流,流到下一层塔盘,由于分馏塔内自上而下各层塔盘的温度逐渐升高,液相内水分逐渐减少,使NH4Cl逐渐析出停留在塔盘上或被塔内液相回流冲到下一层塔盘上;当NH4Cl水溶液随液相油流经设备时会沉积在设备上,特别是流速很低的地方,如集油箱、降液槽等处。由于沙眼位置处于弓形板塔壁处,此处液相流速相对较慢。因此会有大量的NH4Cl沉积在塔壁及弓形板处。塔壁、降液槽、受液盘根部材质均为碳钢,NH4Cl水溶液沉积在这些流速低的部位,从而造成均匀腐蚀减薄,直至泄漏。

NH4Cl水溶液的腐蚀对于碳钢为均匀腐蚀;对于不锈钢来说,当Cl-浓度高于30mg/L,温度高于75℃,有应力存在,就会发生明显的Cl-应力腐蚀开裂。从拆除的分馏塔塔顶4层塔盘为不锈钢材塔盘来看,腐蚀已经比较严重。

2.2设备本体原因

2.2.1设备筒体环焊缝与第二层塔盘支撑圈焊缝间距较小,两道环焊缝间距约为10厘米,焊缝的热影响区距离较近,设备筒体排版制作时没有考虑到塔内件的相对位置,属于不同的工程界面缺乏沟通的问题;

2.2.2设备筒体环焊缝的焊脚余高较,筒体制作完毕,焊缝没有进行相应的处理,在投入生产使用后,会在此区域形成涡流,加剧局部的冲刷腐蚀;

催化裂化分馏塔器壁泄漏原因分析及处理措施

图1 器壁冲蚀凹坑

催化裂化分馏塔器壁泄漏原因分析及处理措施

图2 焊缝处冲蚀凹坑


2.3内构件改造原因

分馏塔原设计采用的为浮阀塔盘,为提高处理量,增大分馏塔的负荷量,2006年技术改造后采用了CTST塔盘,液体在罩体内外压差作用下,自罩底间隙进入罩内,在塔板上气液经历拉膜→破碎→碰顶折返→喷射→对喷→分离6个过程[1]。发生腐蚀穿孔的部位,正对塔盘其中一个升气孔,且与升气孔的距离较近,约15cm,且现场塔盘升气孔有裂纹,与气相冲击有很大关系。

催化裂化分馏塔器壁泄漏原因分析及处理措施

图23 CTST塔内布置图

催化裂化分馏塔器壁泄漏原因分析及处理措施

图4 CTST塔板结构图

2.4设备管理原因

以往的设备检查存在惯性思维,只注重催化裂化装置的两期检查,所以设备的测厚与检查工作要进行延伸,塔器、容器的检查要与两器检查并重,只要是开工期间无法处理的设备在检修期间都应该给予同等的重视,重新树立检修静设备检查理念;检修之前所做的设备检查表中的部分检查内容不合理,同时现场的落实工作也不扎实。

3 现场采取的处理措施

3.1挖补腐蚀穿孔的器壁

3.1.1挖补壁板时,将焊缝向下移15厘米,向上移10厘米,是升气孔的位置与焊缝及热影响区的位置错开。

3.1.2原壁板打磨X型坡口,经车间检查合格后方可动焊。壁板割除前,需先定位,割除时注意保护周围筒体。

3.1.3用砂轮机将气焊切割时形成的氧化淬硬层打磨掉,打磨后的坡口硬度121<HB<178[2];

3.1.4将板材卷制成型后进行组对焊接,根据割除壁板的实际尺寸从卷制成型的钢板上下料,并打磨X型坡口。

3.1.5焊接焊条选用J427,若在塔壁挖补施工中塔内件(受液盘、降液板和塔盘支撑圈等)出现损坏无法利旧,则按照原件尺寸重新制作。焊接施工时,每焊完一层,进行彻底清根,监理人检查后方可进行下道焊接。

3.1.6焊接完成后,焊缝进行射线探伤,探伤要求I级合格。局部腐蚀面积较小的器壁,进行打磨堆焊,每层堆焊完毕后着色探伤,堆焊完毕磨平后进行超声检测。焊缝不得有裂纹、气孔、分层,探伤要求I级合格。

3.1.7塔内固定件焊接前需找好平面度与水平度,便于塔盘的安装。

3.1.8施工后分馏塔进行试压,0.15MPa试验,检查焊缝的严密性。

3.2在分馏塔挖补处和堆焊处的下部设置检查带,作为车间挂牌巡检的站点,在分馏塔更换前,安排定时巡检;

3.3重新细化塔器检查内容,对设备检查表进行修订,调整检修期间的设备检查安排,做到全员参与,实施分级检查。

4 器壁泄漏的经验教训

通过这次设备事故,在设备管理工作中应该注意以下几方面的问题:

4.1设备技术改造必须慎重,进行技术论证时,一定要进行风险分析,并在技术方案实施之后进行定期的检查评估;

4.2装置设备数量多,合理安排检修计划,适当调整对塔器、容器的检查时间与人员的安排

4.3加强设备的在线检查工作,对易腐蚀部位的测厚、检查工作要谨慎且全面,防止类似事故的发生。

4.4做好设备事故预案的编制与演练,经常性的开展岗位练兵,真正做到未雨绸缪。


分享到:


相關文章: