11.26 特高壓風電送出併網友好性解決方案

“三北”區域風光新能源佔能源總量的比例較高,且項目建設較為集中,整個電網呈現弱慣性、弱阻尼、弱電壓支撐的特點。電力系統發生頻率、電壓擾動時極易導致風電機組脫網,並且可能引起蝴蝶效應,造成更加嚴重的系統連鎖故障。2011年的酒泉風電基地大規模脫網事故,就是慘痛的教訓。

金風科技作為中國風電事業的先行者,有著20多年風電領域豐富經驗,更重視風電機組的併網友好性。在滿足電網標準併網要求的前提下,金風科技利用永磁直驅+全功率變流技術路線的特點,率先在行業內推出了VSG(Virtual SynonousGenerator)系統。

VSG系統即金風虛擬同步發電機控制系統,能依據風電場併網點頻率和電壓波動進行風電場一次調頻調壓控制,以實現對電網的主動支撐,提高風電場併網友好能力。VSG虛擬同步發電機控制系統主要包含VMP風電場電壓/無功功率自動控制系統(Voltage/Var Management Platform)和PFC一次調頻控制系統(Primary Frequency Control)。作為場級的控制器,VSG系統適用於新能源場站控制點的功率控制,具有調節速度快、精度高,設備安裝簡單、免維護等特點。

圖:金風虛擬同步發電機控制系統結構圖

VSG的VMP(電壓/無功功率自動控制系統)充分利用金風機組全功率變流器的無功能力,在風電場穩態運行下,風機能提供33%的風電場裝機容量的無功功率。當系統處於低電壓穿越時,風機最大能夠提供100%的無功電流支撐。在風電場穩態運行時,可以減少甚至取消集中無功補償出力,降低用電損耗,提高風電場的整體效益。

VSG的PFC(一次調頻控制系統)充分利用直驅機組的“隱藏”慣性,在新能源場站穩定運行的前提下,當場站處於限功率運行狀態時,可最大限度的參與電力系統調頻功能;當新能源場站處於不限功率運行狀態時,即機組處於最大功率跟蹤模式,在併網點欠頻故障期間提供10%的有功功率支撐且持續至少10秒,在1s內響應並完成系統的一次調頻指令。PFC可以有效減小頻率瞬間跌落的最低值,有利於系統的快速恢復,為傳統的火力發電機組提高有功功率輸出爭取時間,配合整個電網完成快速頻率調節過程,會極大的提高風電場在電網中的滲透率,增加系統的穩定性,改善併網“友好性”。

以山西某安裝有199臺金風科技1.5MW直驅機組的項目為例,技術人員對VMP系統投運前後的AVC調節合格率和考核電量做了一個對比,情況如下:

特高壓風電送出併網友好性解決方案

圖:未投入VMP之前調節合格率

特高壓風電送出併網友好性解決方案

圖:VMP投入運行後調節合格率

特高壓風電送出併網友好性解決方案

圖:VMP投入前後考核電量對比

另一個案例是安裝有33臺1.5MW直驅機組的新疆達坂城某風電場,使用金風科技的PFC系統,模擬實際頻率擾動試驗結果及分析如下(圖中繪製每次階躍擾動試驗過程,試驗過程圖形時長根據方案的頻率擾動數據的時長。圖形採用雙座標軸,左邊為場站實際功率和理論功率,單位採用MW;右邊為輸入擾動頻率,單位Hz):

特高壓風電送出併網友好性解決方案

圖:小波動擾動試驗曲線

特高壓風電送出併網友好性解決方案

圖:靈紹直流閉鎖擾動試驗曲線

特高壓風電送出併網友好性解決方案

圖:靈紹直流閉鎖(無尖峰)擾動試驗曲線

特高壓風電送出併網友好性解決方案

圖:拉西瓦甩1200MW擾動試驗曲線

特高壓風電送出併網友好性解決方案

表:測試數據分析(功率單位:MW)

注:極值響應合格率=(|調節過程實際功率極值-功率初始值|)/(|調節過程理論功率極值-功率初始值|)

風電場快速頻率響應模擬實際頻率擾動試驗獲得以下結論:1.小波動擾動試驗,積分電量合格率為81.1%,跟蹤速率較好,負荷波動較小,風機運行穩定;2.靈紹直流閉鎖擾動試驗,積分電量合格率為111.1%,跟蹤速率較好,負荷波動較小,風機運行穩定;3.靈紹直流閉鎖(無尖峰)擾動試驗,積分電量合格率為115.8%,跟蹤速率較好,負荷波動較小,風機運行穩定;4.拉西瓦甩1200MW擾動試驗,積分電量合格率為115.1%,跟蹤速率較好,負荷波動較小,風機運行穩定。

根據以往大量風電場投運案例,一個5萬千瓦容量的風電場通過VSG系統實現無功控制/調壓和一次調頻控制,一年可直接降低廠用電損耗約20萬元費用(具體需考慮當地電價),並且避免電場被調度進行電量考核,提升全場的發電量。在這一降一升當中,能夠給項目業主帶來可觀的經濟效益。


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